事件經(jīng)過:11月16日6:25,#4機(jī)負(fù)荷240MW,運(yùn)行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)爐膛壓力表突然正壓頂表,給水流量瞬間較正常值增加約140t/h左右,引風(fēng)機(jī)電流增大,排煙溫度逐漸上升,主/再熱汽溫A、B側(cè)溫度偏差增大,判斷鍋爐存在泄漏,現(xiàn)場進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)折焰角處鍋爐高過區(qū)域有明顯泄漏聲。機(jī)長令機(jī)組滑壓運(yùn)行,減負(fù)荷至200MW以下運(yùn)行,后向中調(diào)申請同意#4機(jī)組停機(jī)消漏。于8:37#4機(jī)組與系統(tǒng)解列。停爐后檢查發(fā)現(xiàn):#4爐高溫過熱器A17排#4圈爐前側(cè)(入口段)距底部大彎約500mm部位(標(biāo)高約48000mm)處管子有一長約100mm,寬約30mm的爆口,爆口方向在管子靠B側(cè)側(cè)面。 從事故爆口看,爆口周圍有眾多沿管子軸向的微裂紋,裂口沿管子軸向,裂口的斷裂面粗糙不平整,爆口邊緣鋒利,裂口附近有眾多的平行于裂口的管子軸向微裂紋。高溫過熱器A17排第4圈管子的爆口是此次事故的原始泄漏點(diǎn),管段材質(zhì)為T91,規(guī)格φ54×8。爆管吹破A17排爐前→爐后數(shù)第2、3、5、6等4根管子,吹傷A17排爐前→爐后數(shù)第1根以及A16排爐前→爐后數(shù)第2~6等6根管子,其中吹傷A17排爐前→爐后數(shù)第1根管子壁厚減薄嚴(yán)重,A16排最薄6.0mm。
暴露問題:1、從爆管爆口四周有明顯的細(xì)小裂紋外及爆口形狀分析,爆口處管子過熱;2、通過對爆口周圍管道和爆管位置前后管材檢查,未發(fā)現(xiàn)脹粗和材質(zhì)變化,管子內(nèi)部可能存在有節(jié)流情況,使管內(nèi)介質(zhì)流量減少,造成汽溫偏高,管子薄弱部位出現(xiàn)脹粗和泄漏。
防止對策:1、更換爆開及吹損的管子;2、停爐后使用內(nèi)窺鏡檢查管子集箱和管接座;3、對高過加裝壁溫測點(diǎn),進(jìn)行管壁溫度監(jiān)視,設(shè)置超溫報警,提醒運(yùn)行人員及時調(diào)整參數(shù);4、運(yùn)行人員要按照規(guī)程規(guī)定嚴(yán)格控制升溫升壓速率;5、遇有停機(jī)機(jī)會對高過管屏要進(jìn)行全面檢查并作好記錄分析;6、超溫區(qū)域的的部分管子材質(zhì)提高一個等級。
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