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PACT工藝實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水污水處理廠的節(jié)能環(huán)保提標(biāo)改造

  
評(píng)論: 更新日期:2024年09月12日

福建長(zhǎng)樂(lè)潭頭污水處理廠存在二沉池沉降性能差、現(xiàn)有氧化溝工藝生物處理效果不佳等問(wèn)題,從節(jié)能環(huán)保的角度出發(fā),提出將原有的“水解酸化+改良型Carrousel 氧化溝+濾布濾池”工藝改造為可投加粉末活性炭的PACT工藝,并增加“高效沉淀池+V型濾池+濾布濾池”深度處理工藝。正式投入運(yùn)行之后,出水各項(xiàng)指標(biāo)均穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。

生物活性炭法(powdered activated carbon treatment,PACT)是指曝氣池前(或曝氣池內(nèi))投加粉末活性炭與回流的污泥混合,一起完成對(duì)曝氣池廢水中有機(jī)污染物處理的過(guò)程,在粉末活性炭的吸附作用以及生物再生作用下,對(duì)有機(jī)物進(jìn)行去除。楊春維等對(duì)比了PACT和序列間歇式活性污泥法(SBR)處理糠醛廢水的工藝參數(shù)和去除效果,結(jié)果表明,PACT工藝具有運(yùn)行穩(wěn)定、負(fù)荷適應(yīng)性強(qiáng)、污泥沉降性能好等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),研究發(fā)現(xiàn)PACT工藝在對(duì)實(shí)際廢水和模擬廢水的降解試驗(yàn)中,與活性炭吸附法、活性污泥工藝相比具有較大的優(yōu)勢(shì)。處理實(shí)際廢水時(shí),PACT工藝對(duì)CODCr的去除率比活性污泥法高10%左右,比活性炭吸附法高18%左右;處理模擬廢水時(shí),PACT工藝對(duì)染料的去除率比活性污泥法平均高50%,比活性炭吸附工藝平均高5%。

1 項(xiàng)目背景及提標(biāo)改造前運(yùn)行情況

福建省某污水處理廠工程規(guī)劃總規(guī)模為17.0×104?m3/d,一期、二期已建規(guī)模為6.0×104?m3/d。主體工藝為“水解酸化+改良型Carrousel 氧化溝+濾布濾池”,尾水采用成品次氯酸鈉消毒工藝,污泥采用板框壓濾脫水機(jī)進(jìn)行深度脫水至60%含水率后外運(yùn)填埋處置。一期工程于2014年12月開工建設(shè),2015年7月完成土建并進(jìn)入通水調(diào)試階段,2016年4月進(jìn)入試運(yùn)行階段,2016年6月進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。二期工程于2015年9月開工建設(shè),2015年12月完成土建并進(jìn)入通水調(diào)試階段,2017年3月進(jìn)入試運(yùn)行階段,2017年10月進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng),工程設(shè)計(jì)規(guī)模為6.0萬(wàn)m3/d,一次建成,要求提標(biāo)改造后出水各項(xiàng)指標(biāo)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

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表1為該污水處理廠設(shè)計(jì)與實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)。如表1所示,污水處理廠實(shí)際平均出水水質(zhì)濃度符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中規(guī)定的一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn),并且實(shí)際平均進(jìn)水水質(zhì)滿足設(shè)計(jì)要求。

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2 目前污水處理廠運(yùn)行中存在的問(wèn)題

該污水處理廠自投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行正常,各項(xiàng)出水水質(zhì)指標(biāo)基本達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn)。但是,運(yùn)行存在以下問(wèn)題。

(1)目前接入管網(wǎng)的污水基本為印染企業(yè)污水站處理后間接排放的污水,生活污水量占比極少,雖然來(lái)水水質(zhì)均在設(shè)計(jì)指標(biāo)限值內(nèi),但由于進(jìn)水絕大部分為印染廠排水,工業(yè)廢水與生活污水的比例與原設(shè)計(jì)值相差甚遠(yuǎn),實(shí)際進(jìn)水的B/C為0.2左右。且印染企業(yè)采用原料助劑為活性染料,屬于印染廢水中難處理的物質(zhì),導(dǎo)致污水廠進(jìn)水顏色多變、成分復(fù)雜,含有大量的表面活性劑,可生化性極差。如何提高進(jìn)水B值、降低色度以及減少出水中不可生化的CODCr,是本次提標(biāo)的難點(diǎn)及重點(diǎn)所在。

(2)由于進(jìn)水中含有大量的工業(yè)廢水,污泥絮凝性、沉降性能差,目前靠在生物池投加絮凝劑作為核體強(qiáng)化污泥凝聚效果,改善在二沉池的沉淀性能,但二沉池沉降分離效果仍不理想,導(dǎo)致后續(xù)濾布濾池工段的運(yùn)行受到很大的影響(出水量小、堵塞、難以清洗等),現(xiàn)有濾布濾池已難以維持正常運(yùn)行。

(3)分別在一期、二期工程處設(shè)置尾水蓄水池,污水處理廠尾水為漲落潮間歇式外排。根據(jù)現(xiàn)有的廠區(qū)布置情況,提標(biāo)改造對(duì)象為一期、二期尾水,需要尾水統(tǒng)一引至深度處理系統(tǒng),再引回至尾水蓄水池。

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3 設(shè)計(jì)方案

3.1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

污水處理廠提標(biāo)改造工程出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),在三門閘下游感潮河段設(shè)置尾水排放口,間歇式排放,待海水退潮時(shí)污水處理廠尾水乘潮排放(低潮位下),最終受納水體為海洋。表2為提標(biāo)后污水處理廠的設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)及其去除率。

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3.2 設(shè)計(jì)方案

提標(biāo)改造前污水處理廠原工藝流程為“粗格柵及進(jìn)水泵房→細(xì)格柵及曝氣沉砂池→水解酸化池→改良型Carrousel-2000氧化溝→二沉池→濾布濾池→接觸消毒池→蓄水池→尾水泵房排?!保勰嗵幚聿捎谩拔勰酀饪s+調(diào)理改性+板框壓濾”工藝。

對(duì)比《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí)A和一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),可知一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)在CODCr、BOD5、氨氮、TN、TP、SS方面均有更嚴(yán)格的要求。根據(jù)工藝原理,氨氮、TN的強(qiáng)化去除只能采用生化方法,CODCr、BOD5的強(qiáng)化去除有生化方法和以物化為主的深度處理方法,SS的強(qiáng)化去除只能依靠深度處理,而TP的強(qiáng)化去除可采用生化方法和化學(xué)方法。

綜合考慮本工程的實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)的特點(diǎn),以及現(xiàn)有工藝的運(yùn)行情況,本次提標(biāo)改造工程在現(xiàn)有的“預(yù)處理+二級(jí)生化處理”基礎(chǔ)上增加“三級(jí)深度處理”工藝,最終形成“預(yù)處理+強(qiáng)化二級(jí)生化處理+三級(jí)深度處理”的工藝流程,確保出水水質(zhì)中的主要污染物指標(biāo)均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 PACT工藝分析與方案鑒定

由于本項(xiàng)目印染廢水中的多環(huán)和雜環(huán)類化合物,普通的活性污泥生物法處理后,出水指標(biāo)難以達(dá)標(biāo)且污泥沉降性能較差,PACT對(duì)于此類污染物卻有較好的處理效果。

在生化進(jìn)水中投加粉末活性炭與回流的污泥混合,一起完成對(duì)曝氣池廢水中有機(jī)污染物處理,在粉末活性炭的吸附作用以及生物再生作用下對(duì)有機(jī)物進(jìn)行去除。這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是粉末活性炭巨大的比表面積賦予其非常強(qiáng)的吸附性能;二是在活性污泥與粉末活性炭界面之間的溶解氧和降解基質(zhì)濃度有了很大幅度的提高,從而也提高了CODCr的降解去除率。且PACT法對(duì)工業(yè)廢水中的一些大分子有機(jī)物也有良好的處理效果。目前本工程進(jìn)水可生化性差,B/C低,即使氧化溝停留時(shí)間達(dá)17 h,但生物處理效果仍然不佳。因此,考慮將現(xiàn)有的氧化溝工藝改造為可投加粉末活性炭的PACT工藝,在氧化溝中投加粉末活性炭強(qiáng)化該工段的處理效果?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明,通過(guò)投加粉末活性炭,可提高氧化溝對(duì)CODCr的去除率。

確定本項(xiàng)目的工藝方案為“粗格柵及進(jìn)水泵房(現(xiàn)有)→細(xì)格柵及曝氣沉砂池(現(xiàn)有)→水解酸化池(現(xiàn)有)→PACT(改造)→二沉池(現(xiàn)有)→二級(jí)提升泵房(新建)→高效沉淀池(新建)→V型濾池(新建)→濾布濾池及接觸消毒池(現(xiàn)有)→巴氏計(jì)量渠道(新建)→三級(jí)提升泵房(現(xiàn)有)→蓄水池(現(xiàn)有)→尾水提升泵房(現(xiàn)有)→排?!薄?/p>

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考慮到污水處理廠提標(biāo)改造工程用地緊張,本工程在構(gòu)筑物選擇方面盡可能選取占地面積小、操作維護(hù)簡(jiǎn)便、處理效果能滿足使用要求的工藝,同時(shí)考慮機(jī)械混合、機(jī)械絮凝方式的選擇,本工程混合絮凝沉淀工藝選擇“高效沉淀池”。V型濾池是一種源于法國(guó)的新型濾池,其采用均質(zhì)濾料,濾層厚,濾料可進(jìn)行深層截污。具有濾速較高、濾料沖洗徹底、耗水量少、投資適中、濾后水質(zhì)好且穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。本工程雖已有濾布濾池工段,但實(shí)際該污水處理廠85%的進(jìn)水為印染廠尾水,與原設(shè)計(jì)文件確定的50%生活污水+50%的工業(yè)廢水比例偏差巨大,導(dǎo)致目前污水處理廠處于非正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài),只能依靠投入大量藥劑保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),同時(shí)也使現(xiàn)有濾布濾池難以正常運(yùn)行(出水量小、堵塞、難以清洗、出水SS達(dá)不到設(shè)計(jì)要求等)。故本次提標(biāo)兼顧經(jīng)濟(jì)性和出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)要求,推薦采用較高流速的V型濾池作為深度處理的一級(jí)過(guò)濾工序,過(guò)濾后的出水再經(jīng)過(guò)現(xiàn)有的濾布濾池進(jìn)行二級(jí)過(guò)濾。采用兩級(jí)過(guò)濾方案,即利用了現(xiàn)有的濾布濾池系統(tǒng),沒有造成現(xiàn)有設(shè)施的浪費(fèi),也使出水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。綜上,最終決定采用“高效沉淀池+V型濾池+濾布濾池”的工藝為本次提標(biāo)改造的深度處理工藝。本工程設(shè)計(jì)采用固態(tài)PAC為化學(xué)除磷藥劑,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)制備為液劑后投加在深度處理的高效沉淀池。

印染廢水經(jīng)生化處理后,難降解有機(jī)物的存在使出水的CODCr、色度等指標(biāo)難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。本次提標(biāo)工程通過(guò)在現(xiàn)有氧化溝投加活性炭,在高效沉淀池投加印染廢水去除劑,在接觸消毒池投加次氯酸鈉,利用活性炭及印染廢水去除劑的吸附效果、次氯酸鈉的氧化脫色性能,進(jìn)一步強(qiáng)化處理效果,以確保出水色度達(dá)標(biāo)。本次提標(biāo)工程沿用原有的次氯酸鈉消毒工藝。

該污水處理廠對(duì)污泥處置要求為含水率不大于60.0%,目前污水處理廠現(xiàn)有污泥采用“污泥濃縮+調(diào)理改性+板框壓濾”的工藝。本次提標(biāo)改造產(chǎn)生的污泥仍通過(guò)現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng),處理達(dá)標(biāo)后同現(xiàn)有污泥一起外運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處置。污泥脫水機(jī)房現(xiàn)有3臺(tái)板框壓濾機(jī),每日工作約12 h,處理約9.1 t絕干泥。提標(biāo)后利用現(xiàn)有的脫水機(jī)房系統(tǒng),通過(guò)增加板框運(yùn)行批次的方式消化提標(biāo)后新增的污泥量,板框每天的工作時(shí)間由12 h增加至20 h。

本次提標(biāo)工段沒有產(chǎn)生臭氣,故除臭系統(tǒng)維持現(xiàn)狀,沿用原有的生物濾池工藝對(duì)產(chǎn)生臭氣的工段進(jìn)行臭氣收集處理,在新增處理工段不考慮除臭設(shè)施。

4 要構(gòu)筑物工藝設(shè)計(jì)

由于該污水處理廠排水的特殊性——每日尾水儲(chǔ)存于蓄水池,乘潮排放。本次提標(biāo)工程需先將一期、二期二沉池的出水引至深度處理區(qū)新建的高效沉淀池,經(jīng)處理后的尾水仍需要先儲(chǔ)存與蓄水池中,再在海水落潮時(shí)乘潮排放[10]。將高效沉淀池與V型濾池及反沖洗泵池布置在預(yù)留用地中(廠區(qū)西北側(cè)),新建巴氏計(jì)量渠道布置在一期蓄水池北側(cè)空地處(廠區(qū)東北側(cè)),新建的1#、2#二級(jí)提升泵房分別布置在一期、二期二沉池出水旁。輔助建筑中,3#變配電間及柴油發(fā)電機(jī)房、深度處理加藥間、反沖洗鼓風(fēng)機(jī)房、活性炭投加車間布置在預(yù)留用地中(廠區(qū)西南側(cè)),碳源投加系統(tǒng)布置在現(xiàn)有氧化溝旁。新增建(構(gòu))筑物為1#二級(jí)提升泵房、2#二級(jí)提升泵房、高效沉淀池、V型濾池及反沖洗泵房、巴氏計(jì)量渠道、深度處理加藥間及反沖洗鼓風(fēng)機(jī)房、碳源投加系統(tǒng)、3#變配電間及柴油發(fā)電機(jī)房。

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4.1 中間提升泵站

廠區(qū)新建中間提升泵房?jī)勺瑢⒁黄?、二期的二沉池出水分別通過(guò)泵提升至新建高效沉淀池。中間提升泵站平面尺寸為L(zhǎng)×B=6.0 m×10.0 m,為可提升式潛污泵,Q=850 m3/h,H=8 m,N=30 kW,2用1備,變頻調(diào)節(jié)。

4.2 高效沉淀池

高效沉淀池的表面負(fù)荷為6 m3/(m2·h) [11]。機(jī)械混合池分4格,單格尺寸為L(zhǎng)×B=2.9 m×2.9 m,有效水深為5.8 m,混合時(shí)間為3.44 min。絮凝反應(yīng)池分4格,單格尺寸為L(zhǎng)×B=5.3 m×5.3 m,有效水深為5.8 m,絮凝時(shí)間為11.5 min。沉淀池分4格,單格尺寸為L(zhǎng)×B=12.5 m×12.5 m,有效水深為6.2 m,單格設(shè)計(jì)流量為850 m3/h。

4.3 V型濾池

每座濾池分為6格,單格尺寸為L(zhǎng)×B=5.3 m×5.3 m,池深為4.25 m,單格過(guò)濾面積為60 m2,平均濾速為6.94 m/h。反沖洗泵房與高效沉淀池和V型濾池合建,為濾池提供反沖洗水源,為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),1座,有效儲(chǔ)存面積為200 m3,平面尺寸為L(zhǎng)×B=14.4 m×5.6 m,有效水深為3.2 m,反沖洗強(qiáng)度為6 L/(s·m2),氣反沖洗強(qiáng)度為15 L/(s·m2)。

巴氏計(jì)量渠道按6.0×104 m3/d規(guī)模建設(shè),計(jì)量6萬(wàn)t規(guī)模污水廠的出水水量。

將現(xiàn)有氧化溝改造成PACT工藝,需新建深度處理加藥間和反沖洗鼓風(fēng)機(jī)房1座。平面尺寸為L(zhǎng)×B=20.0 m×12.0 m。

4.4 碳源投加系統(tǒng)

由于進(jìn)水B/C較低,考慮投加碳源措施,投加質(zhì)量濃度為35 mg/L的乙酸鈉。故在現(xiàn)有氧化溝附近,建設(shè)碳源投加系統(tǒng)。一期兩座氧化溝,分別配1套碳源投加系統(tǒng);二期一座氧化溝,配套1套碳源投加系統(tǒng)。

4.5 現(xiàn)有一期和二期系統(tǒng)改造

將現(xiàn)有二期三級(jí)提升泵房及尾水泵房的軸流泵全部遷移至一期三級(jí)提升泵房及尾水泵房,使一期三級(jí)提升泵房及尾水泵房的提升能力達(dá)到6×104 m3/d。分別在一期、二期增加1套1.5萬(wàn)t/d的濾布濾池設(shè)備。同時(shí)改造進(jìn)、出水管道,進(jìn)水管道分別接自V型濾池出水,出水管道分別接至新建巴氏計(jì)量渠道。

本次提標(biāo)工程由于投加粉末活性炭及印染廢水去除劑,新增絕干泥量約5.2 t/d(根據(jù)水質(zhì)情況,活性炭作為應(yīng)急處置,一周投加1 d,投加量為100 mg/L,增加活性炭泥為1 t DS)。原設(shè)計(jì)泥量為9.1 t DS/d,污泥脫水機(jī)房現(xiàn)有3臺(tái)200 m2的板框壓濾機(jī),單臺(tái)處理能力約1 t DS/批次,4 h/批次,按每天工作12 h設(shè)計(jì),每天運(yùn)行3個(gè)批次。提標(biāo)后考慮延長(zhǎng)脫水機(jī)房運(yùn)行時(shí)間,增加板框壓濾機(jī)每天的運(yùn)行批次,消化提標(biāo)后新增的污泥量,預(yù)計(jì)需增加2個(gè)批次,板框每天工作時(shí)間由12 h增加至20 h。增加散裝粉末活性炭投加系統(tǒng),采用射流投加法,投加點(diǎn)分別為一期、二期氧化溝的進(jìn)水管道上。

4.6 預(yù)留臭氧系統(tǒng)設(shè)計(jì)

因本廠進(jìn)水中印染廢水比例較高,設(shè)計(jì)上在生化前段預(yù)留臭氧催化氧化系統(tǒng)的接口和用地,為將來(lái)留有一定的防范措施。如果本工程投產(chǎn)后,進(jìn)水中印染廢水比例超過(guò)60%,為確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),將需要啟動(dòng)臭氧系統(tǒng)建設(shè)工作。

5 工程運(yùn)行效果及成本分析

本項(xiàng)目于2018年6月開始建設(shè),2019年8月正式投入運(yùn)營(yíng)。從2019年9月—2020年12月對(duì)污水處理廠進(jìn)行了連續(xù)16個(gè)月的水質(zhì)檢測(cè)。如圖3、圖4所示,出水的CODCr不僅有較好的去除效果,且CODCr含量在30~45 mg/L的月數(shù)量占據(jù)了總月數(shù)量的75%。說(shuō)明出水水質(zhì)穩(wěn)定地達(dá)到了提標(biāo)改造的預(yù)期目標(biāo),滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

污水廠提標(biāo)改造前的單位運(yùn)行成本和改造后的新增單位運(yùn)行成本如表3所示,提標(biāo)改造前運(yùn)行成本為1.49元/m3,提標(biāo)后新增成本為1.21元/m3。

6 結(jié)論

本文主要基于福建省某污水處理廠提標(biāo)改造,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)要求,本次提標(biāo)改造可為全國(guó)范圍內(nèi)污水處理廠的提標(biāo)改造提供一定的借鑒作用。

(1)實(shí)際情況中污水處理廠存在進(jìn)水可生化性差,B/C低等情況,導(dǎo)致現(xiàn)有氧化溝工藝生物處理效果不佳。將現(xiàn)有氧化溝工藝改造為可投加粉末活性炭的PACT工藝,通過(guò)投加活性粉末碳增強(qiáng)該工段的處理效果,并在此基礎(chǔ)上增加“高效沉淀池+V型濾池+濾布濾池”的深度處理工藝,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

(2)通過(guò)對(duì)總體布置方案做出調(diào)整后,在有限的占地范圍內(nèi)新建和改造了一批構(gòu)筑物,既保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施又實(shí)現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)有資源的合理利用。

(3)提標(biāo)后經(jīng)過(guò)為期一年的運(yùn)行證明,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,污水處理廠出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

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