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注塑機變頻節(jié)能改造
文檔作者:
鐘燕輝
文檔來源:
河源職業(yè)技術學院
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更新時間:
2021年10月12日
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2014年2月 第42卷第4期 機床與液壓 MACHINETOOL&HYDRAULICS Feb2014 Vol42No4 DOI:10.3969/jissn1001-3881201404041 收稿日期:2013-01-21 作者簡介:鐘燕輝(1982—),男,碩士,講師,現(xiàn)主要從事高分子材料加工成型及模具設計與開發(fā)的教學及研究工作。 E-mail:hyzhongyh@163com。 注塑機變頻節(jié)能改造 鐘燕輝 (河源職業(yè)技術學院,廣東河源517000) 摘要:介紹了電液控制注塑機的變頻節(jié)能原理和改造方案設計,并通過實例表明注塑機變頻調速改造后的節(jié)電效果顯 著,值得應用和推廣。 關鍵詞:注塑機;變頻調速;節(jié)能改造 中圖分類號:TQ3205 文獻標識碼:B 文章編號:1001-3881(2014)4-125-2 注塑機是塑料加工行業(yè)的主要生產設備之一,一 臺注塑機的電動機少則幾千瓦、十幾千瓦,多則上百 千瓦,生產過程耗電量大,且電能浪費也不容忽視。 注塑機在成型一個塑件的全部工序中,有些工序電動 機在空轉,另一些工序電動機不必輸出全功率,這就 使得注塑生產企業(yè)每天有約30%左右的電能被白白 浪費。由于工業(yè)生產電價昂貴,電費在塑膠生產企業(yè) 成本中占有相當大的比重,注塑機的電能浪費問題一 直困擾著廣大塑膠制品生產企業(yè),已經成為影響企業(yè) 生產效益的重要因素。 1 注塑機變頻節(jié)能的可行性分析 注塑機進行注塑產品生產是一個周期性的間歇式 生產過程,一般按照一個預定的工序步驟,如鎖?!? 噴嘴進→注射→保壓→冷卻→熔料→開?!敵稣? 開。傳統(tǒng)的電液式控制注塑機一般采用三相異步電動 機進行驅動,設備開啟,電動機即按照額定功率轉 動,驅使定量泵定量定壓地向液壓系統(tǒng)供油。而注塑 機在生產過程中,每個不同的生產階段所需的注塑壓 力并不是一個恒值,而是一個壓力波動較大的變量。 其中鎖模、射膠、熔料所需壓力較大,而冷卻等階段 所需壓力較小。這樣,當油泵輸出的定量定壓的液壓 油大于所需工序階段壓力時,多余的液壓油就由高壓 節(jié)流回流掉,造成大量的能耗浪費,而且還會造成縮 短注塑機壽命等不利影響[1]。 通過對注塑機工作原理的分析,對注塑機進行變 頻節(jié)能改造,可極為有效地降低這一能耗。注塑機安 裝變頻器后,可實時采集來自塑機程控系統(tǒng)的各生產 過程信息,通過程控信號轉換器后將信號放大,傳送 給變頻器來驅動電機,使得電機的轉速和實際工作需 要的壓力流量相符,減少高壓回流,從而達到節(jié)能目 的。 2 注塑機變頻節(jié)能改造的方案設計 21 系統(tǒng)調速控制設計及工作原理 對注塑機進行變頻節(jié)能改造主要適用于采用比例 閥液壓油路系統(tǒng)的定量泵注塑機,包括常見的單泵、 雙聯(lián)泵、三聯(lián)泵等多泵系統(tǒng),以及單電機、雙電機和 多電機系統(tǒng)注塑機。需注意的是,其他諸如變量泵注 塑機則不適宜,因為變量泵已經帶有一定的節(jié)能效 果,增加變頻器體現(xiàn)不出明顯的節(jié)能效果。另外,對 采用手動調節(jié)流量閥來控制系統(tǒng)速度的注塑機進行變 頻節(jié)能改造,效果也不甚明顯[2]。 在注塑機變頻調節(jié)過程中,注塑機程控器輸送給 流量比例閥和壓力比例閥的流量、壓力控制信號亦同 步輸送給同步信號轉換器,在同步信號轉換器中可將 0~1ADC的模擬電流信號轉換成0~10VDC或4~ 20mA的模擬電壓信號,然后輸送給變頻器,通過變 頻器輸出的變化頻率來驅動油泵電機的不同轉速,從 而使傳統(tǒng)的定量泵轉變?yōu)樽兞勘茫郏常?。因油泵電機接受 的信號和程控器發(fā)出控制流量壓力的信號是同步的, 所以可以使油泵輸出的油量很好地與注塑成型各工藝 階段實際所需油量相匹配,減少了回油量,達到節(jié)能 目的。 變頻調速節(jié)能裝置的控制系統(tǒng)方框圖如圖1。 圖1 注塑機變頻控制工作原理 說明: (1)QF1和QF2分別為工頻、變頻主回路空氣開 關。 (2)KM1和KM2分別為工頻、變頻交流接觸器。 (3)KM1和KM2互為聯(lián)鎖。 22 系統(tǒng)改造的電氣設計及工作原理 在系統(tǒng)電氣電路的設計過程中,為保證系統(tǒng)運行 的可靠性,進行變頻電路接線后,仍保留原有的工頻 運行回路。這樣,萬一變頻回路發(fā)生故障時,可通過 控制電路手動切換回原有工頻回路運行,注塑機的正 常運行不至于受到影響,保證了注塑生產的連貫性。 變頻器主回路接線如圖2所示。 由圖3的控制電路原理圖可見:系統(tǒng)運行采用變 頻器和電機一對一的方式進行,當變頻器發(fā)生故障 時,系統(tǒng)會發(fā)出故障報警,此時,可手動切換回工頻 運行。此外,為保證系統(tǒng)運行時不會同時啟動工頻和 變頻連接,控制電路中應對變頻器和工頻模式進行電 氣聯(lián)鎖[4]。 圖2 變頻器主回 路接線圖 圖3 控制電路 原理圖 23 注塑工藝伺服控制單元設計 注塑機的變頻控制一般采用隨動系統(tǒng),在注塑生 產過程中,注塑機會對不同注塑階段進行實時監(jiān)控, 此時比例壓力放大板輸出不同寬度的脈寬調制信號, 計算機或PLC輸出的注塑指令則作為變頻器的跟隨 信號。但單純采用變頻器對注塑機進行調速節(jié)能有一 定的局限性,主要是因為響應時間較長,控制精度較 低,在產品質量和生產率要求較高的情況難以適應, 而系統(tǒng)采用伺服控制單元可以較好解決這一問題。 注塑工藝伺服控制單元是注塑機變頻節(jié)能的核 心,承擔著大量的分析、計算和實時控制任務。它 主要收集注塑機在生產過程中的各種運行信息,并進 行綜合分析處理,按照優(yōu)化的節(jié)電數學模型,計算出 注塑機油泵的節(jié)電運轉速度曲線,控制油泵調速運 行,實現(xiàn)節(jié)能效果。節(jié)電數學模型一般包括設備的型 號、設備運行狀態(tài)以及設備所設定的工藝參數等信 息,把系統(tǒng)發(fā)出的比例壓力流量控制信號輸給伺服 器,經過計算分析后,輸送給變頻器,作為變頻器的 控制信號,使油泵電機在開模、合模、射膠、冷卻、 熔料等不同工作階段實現(xiàn)自適應,從而實現(xiàn)變頻調 速[5]。 為減少變頻器對PLC的影響,以及減少其他信 號對變頻器的干擾,避免影響其正常運行,注塑機伺 服控制器一般會內置隔離放大器。為減少系統(tǒng)響應時 間,提高生產效率,伺服控制器一般設計前饋控制單 元,即當隨動系統(tǒng)輸入信號時,先對信號的各階導數 進行測量或計算,并對其進行前饋控制,從而構成前 饋控制和反饋控制相結合的復合控制系統(tǒng),并通過修 改PLC參數來設置電流補償等數學模型參數。復合 控制系統(tǒng)結構如圖4所示。 圖4 復合控制系統(tǒng)結構圖 當注塑生產工程師在進行試?;蛟诓僮鬟^程中進 行參數變換時,伺服控制器可以積極響應輸入各參數 的變化,自動計算并輸出修正數據,從而達到節(jié)電率 高和保證產品質量的雙重效果[6]。 3 注塑機變頻節(jié)能改造應用的成功案例 某塑膠五金有限公司原有佳明注塑機8臺(電 機功率22kW),后因企業(yè)經營狀況良好擴大生產規(guī) 模,另新購置了4臺海天注塑機(電機功率116 kW)。企業(yè)原采用一臺10kV/400V400kVA的干式 變壓器供電,但當訂單較多需全開注塑機,高峰用電 時常引起變壓器超載運行,因為過流保護導致跳閘, 嚴重影響正常交貨期。為解決這一現(xiàn)象,企業(yè)原設想 新購置一臺變壓器,但設備前期投資過大,且不利于 后期運行時節(jié)能降損,故決定對8臺佳明注塑機進行 變頻節(jié)能改造。自改造以后,通過監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)總線電 流通量由原來接近或超過變壓器額定電流的868A, 降低到改造后的736A,明顯低于變壓器的額定電 流,即使高峰用電也沒出現(xiàn)超載現(xiàn)象,未出現(xiàn)過流保 護跳閘。采樣變頻運行前后對比作測試,測試時間 2012年8月2日至4日,注塑機型號為PD168KX, 電機功率45kW,產品是打印機配件,質量為185g, 成型周期為32s,其中鎖模4s、開模3s、射膠5s、 冷卻15s、頂針進3s、頂針退2s,具體運行過程數 據記錄如表1所示。 (下轉第129頁) ·126· 機床與液壓 第42卷 圖2 軸承預緊機構示意圖 該機構主要由:千分表1,機床主軸用角接觸球 軸承2、4,隔套3,外圈軸套5,鎖緊螺母6組成。 在軸端使用測力矩扳手施加預計的預緊力,通過軸套 5將力施加到軸承滾動體上,進而使軸承內外圈發(fā)生 偏移,然后利用千分表記錄偏移值。將發(fā)生的偏移配 置到隔套中。軸承隔套的平行度要求較高,一般為 0001~0015mm,需要在平面磨床上進行加工。與 主軸軸套實現(xiàn)小的間隙配合,在裝配的時候用大拇指 稍加用力將其推入為宜。 4 安裝要求 (1)軸承選配要求。軸承的內孔和外徑差要在 0002~0003mm以內,與軸套內孔保持0004~ 0008mm的間隙。 (2)套內孔及主軸軸頸圓度要求在0003mm以 內??梢圆捎醚心磉M行精度修復,對于低于尺寸的 部位需要在采用電鍍之后再進行刮研。 (3)在安裝之前要對軸承進行清洗,不能使用 壓縮空氣清理軸承,這樣易于損壞軸承。 (4)潤滑油的施加要適當,過量的潤滑油會造 成溫升明顯。一般應該形成1~3μm的油膜。 5 安裝完成后的檢驗工作 安裝完成后需要對主軸的徑向跳動進行檢驗,一 般要求為0001~0002mm,圓跳動一般為0002~ 0003,具體的情況要根據機床的精度來確定。如果 上述指標基本沒問題就可以試運行機床,觀察機床是 否有發(fā)熱現(xiàn)象。如果機床發(fā)熱明顯,則隔套設計不合 理,應重新修磨隔套。 參考文獻: 【1】陳建偉,葛培琪.角接觸球軸承組合軸向預緊力分析 [J].組合機床與自動化加工技術,2012(4):4-13. 【2】蔣慰,孟慶偉.雙列角接觸球軸承預緊力分析[J].軸 承,2000(3):12-18. 【3】劉艷華.高速軸系支持剛度的計算分析與研究[D].合 肥:合肥大學,2005. 【4】吳志國,范秀嬌.機床主軸溫升原因分析[J].機械工程 師,2008(8):145-146. 【5】劉桂芝.影響機床主軸系統(tǒng)加工精度分析[J].機械制 造與研究,2008(8):57-60. (上接第126頁) 表1 變頻改造前后運行節(jié)能效果測試 變頻改造前 記錄時刻 電度表實測數/ (kW·h·(12h)-1) 產品件數 變頻改造后 記錄時刻 電度表實測數/ (kW·h·(12h)-1) 產品件數 8月2號9∶15 415 1301 8月2號21∶15 227 1301 8月3號9∶15 417 1301 8月3號21∶15 227 1301 8月4號9∶15 414 1304 8月4號21∶15 227 1304 工頻平均數346 1302 變頻平均數189 1302 節(jié)約比例a=(346-189)/346=454% 由表1可見,對注塑機進行變頻改造后,總體功 率下降較多,節(jié)能效果明顯。在生產過程、生產周期 不變的前提下,若冷卻時間所占比例增大,則節(jié)能效 果更佳。 4 結束語 注塑機變頻節(jié)能改造涉及液壓控制系統(tǒng)、自動化 控制和變頻技術等多個學科學術交叉問題。隨著計算 機技術、電子技術及現(xiàn)代調速控制理論的發(fā)展,對 電液控制注塑機的定量泵采用變頻調節(jié),使電機的 轉速根據實際工序階段進行實時調節(jié),并適當調整 相應參數保證產品質量,完全具有研究及應用的現(xiàn) 實意義。 參考文獻: 【1】馮剛,江平.變頻技術和變量泵在注塑機節(jié)能方面的應 用研究[J].工程塑料應用,2011(3):102-104. 【2】張紅娟,權龍,李斌.注塑機電液控制系統(tǒng)能量效率對比 研究[J].機械工程學報,2012(8):180-187. 【3】許曉勤.注塑機變頻節(jié)能控制系統(tǒng)的研究[J].荊門職 業(yè)技術學院學報,2008(9):28-32. 【4】周孚宏.注塑機的變頻節(jié)能改造[J].電器傳動自動化, 2006,28(5):37-41. 【5】張軍濤.變頻調速技術在注塑成型機節(jié)能問題上的應用 [J].自動化應用,2012(3):65-67. 【6】魏蕾.基于PLC及變頻調速器的多電機控制研究[D]. 大連:大連交通大學,2009. 第4期 張翔宇 等:主軸軸承預緊力在數控維修中的應用 ·1?。玻埂?#183;
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