提高機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的熱工改進(jìn)措施
評(píng)論: 更新日期:2008年05月08日
(摘 要〕簡(jiǎn)要介紹華能福州電廠二期2×350MW汽輪發(fā)電機(jī)組熱工保護(hù)的特點(diǎn),論述了機(jī)組投產(chǎn)后熱工部分存在的主要問題及解決辦法,使機(jī)組從不穩(wěn)定逐步走向穩(wěn)定。
(關(guān)鍵詞〕汽輪發(fā)電機(jī)組;熱工保護(hù);存在問題;改進(jìn)措施
華能福州電廠二期2×350 MW汽輪發(fā)電機(jī)組的分散控制系統(tǒng)采用德國(guó)西門子公司的TELEPERM XP控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括AS620B基本型自動(dòng)子系統(tǒng)、AS620F故障安全型自動(dòng)子系統(tǒng),SIMADYN D快速控制子系統(tǒng)、S5-95F汽機(jī)保護(hù)子系統(tǒng)、OM650操作與監(jiān)視子系統(tǒng)、SINEC通訊總線和ES680工程設(shè)計(jì)與調(diào)試子系統(tǒng)。這幾大部分共同實(shí)現(xiàn)了機(jī)組數(shù)據(jù)采集、主輔機(jī)啟停、保護(hù)、聯(lián)鎖、開環(huán)和閉環(huán)控制等。
機(jī)組主輔機(jī)保護(hù)突出了“保證設(shè)備安全”的設(shè)計(jì)思想,這在硬件配置及控制邏輯上充分體現(xiàn)了出來(lái)。鍋爐主輔保護(hù)如 送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、給煤機(jī)、鍋爐汽動(dòng)給水泵等在配置上采用二取一的保護(hù)方式,即兩個(gè)保護(hù)回路中任意一個(gè)回路發(fā)出跳閘信號(hào)設(shè)備就跳閘,而且采用“失電跳閘”的故障安全型保護(hù);鍋爐主保護(hù)均采用開關(guān)量三取二方式;汽機(jī)主保護(hù)幾乎都采用模擬量三取二方式,在硬件上冗余配置了兩套95F保護(hù)系統(tǒng),任意一套系統(tǒng)無(wú)故障即可保證機(jī)組安全運(yùn)行;汽機(jī)主要輔機(jī)也采用冗余配置。與一期三菱機(jī)組相比,機(jī)組的主輔機(jī)保護(hù)項(xiàng)目多,如主機(jī)保護(hù)達(dá)32套,鍋爐汽動(dòng)給水泵保護(hù)達(dá)26套,主要輔機(jī)的軸承及繞組溫度保護(hù)均采用單點(diǎn)保護(hù),而且設(shè)備間的聯(lián)鎖復(fù)雜,幾乎所有的聯(lián)鎖保護(hù)均采用軟件邏輯設(shè)計(jì)而未采用傳統(tǒng)的繼電器。
1、存在問題與改進(jìn)措施
由于機(jī)組的主輔機(jī)保護(hù)套數(shù)多,而且設(shè)備間的聯(lián)鎖復(fù)雜,一臺(tái)設(shè)備的故障可能引起一系列設(shè)備的跳閘,最終導(dǎo)致機(jī)組跳閘,再加上安裝和調(diào)試遺留的大量不安全隱患,造成投產(chǎn)后機(jī)組頻繁跳閘,2000年機(jī)組跳閘18次,其中屬于熱工原因的8次。電廠投入了大量精力進(jìn)行一系列改造,熱工方面則以整治現(xiàn)場(chǎng)一次元件為本,另一方面組織力量理順設(shè)備聯(lián)鎖關(guān)系,在保證設(shè)備安全前提下對(duì)邏輯進(jìn)行大量修改,同時(shí)優(yōu)化自動(dòng)調(diào)節(jié)性能,提高機(jī)組抗干擾能力。
1.1 輔機(jī)軸承溫度保護(hù)
軸承及繞組溫度均采用單點(diǎn)保護(hù),采用熱電阻測(cè)溫,常有接線接觸不良、線路斷路等引起溫度急劇上升保護(hù)動(dòng)作。曾多次發(fā)生重要溫度測(cè)點(diǎn)誤動(dòng),主要輔機(jī)跳閘,導(dǎo)致機(jī)組減負(fù)荷或最終機(jī)組跳閘等事故。軸承及繞組溫度的上升應(yīng)該是一個(gè)連續(xù)變化的過程,不應(yīng)是突變的,即升至保護(hù)定值-10℃的時(shí)間應(yīng)大于3 s。根據(jù)這個(gè)規(guī)律,并利用溫度值超過量程10%或測(cè)量回路斷線出現(xiàn)“壞質(zhì)量”現(xiàn)象,提出如下解決辦法:(1)對(duì)所有接線端子緊固;(2)在溫度保護(hù)邏輯中加上“壞質(zhì)量”閉鎖功能。這樣既消除了誤動(dòng),又保證了保護(hù)的無(wú)延遲。該項(xiàng)措施在2000年7月實(shí)施后,至今沒有發(fā)生過接線接觸不良而可能引起的事故。
1.2 磨煤機(jī)火焰喪失保護(hù)
二期1臺(tái)磨煤機(jī)有6個(gè)燃燒器,原設(shè)計(jì)1臺(tái)磨煤機(jī)6個(gè)火焰喪失1個(gè),磨煤機(jī)跳閘。而實(shí)際上6個(gè)火焰喪失1個(gè)的可能性太大,在調(diào)試初期根本無(wú)法運(yùn)行,通過與制造廠家探討,該保護(hù)由“6個(gè)火焰喪失1個(gè)保護(hù)動(dòng)作”改為“6個(gè)火焰喪失3個(gè)保護(hù)動(dòng)作”。該項(xiàng)保護(hù)的更改,大大減少了磨煤機(jī)的跳閘,但仍不時(shí)出現(xiàn)磨煤機(jī)火焰喪失保護(hù)動(dòng)作。通過觀察發(fā)現(xiàn)火焰檢測(cè)探頭的安裝存在一定死角,無(wú)法真實(shí)監(jiān)視到燃燒器的主要火焰區(qū),通過逐一改變安裝位置,并在火焰檢測(cè)探頭前加裝光纖后,情況得到明顯改善。
1.3 磨煤機(jī)出口門“開”反饋保護(hù)
磨煤機(jī)6個(gè)出口門由1個(gè)雙線圈電磁閥控制對(duì)應(yīng)的6個(gè)兩位式氣缸來(lái)控制其開關(guān),且該電磁閥屬于失電閉鎖型,由于磨煤機(jī)的振動(dòng)等,氣缸接頭存在微漏,氣缸內(nèi)氣壓就會(huì)逐漸下降,得不到補(bǔ)充,磨煤機(jī)振動(dòng)會(huì)引起氣缸縮回現(xiàn)象,致使出口門開反饋脫離,開信號(hào)丟失。而當(dāng)6個(gè)出口門開反饋失去3個(gè)時(shí)磨煤機(jī)保護(hù)跳閘。針對(duì)實(shí)際情況,采取了改進(jìn)措施:(1)做好定期檢查工作,盡量減少氣缸接頭漏氣量;(2)當(dāng)給煤機(jī)運(yùn)行且有煤時(shí),若沒有狀態(tài)偏差,而磨煤機(jī)出口門6個(gè)開反饋中有1個(gè)丟失,則電磁閥自動(dòng)帶電補(bǔ)氣,同時(shí)當(dāng)開反饋丟失時(shí),給運(yùn)行人員報(bào)警提示,以便通知熱工人員檢查。
1.4 磨煤機(jī)一次風(fēng)流量測(cè)量改造
磨煤機(jī)一次風(fēng)流量測(cè)量原采用歐羅巴差壓取樣,取樣端的開孔尺寸僅1 mm,很容易堵塞,需經(jīng)常吹掃取樣管路,而且多次導(dǎo)致風(fēng)量低于18 m3/s,引起給煤機(jī)跳閘。為徹底解決問題,于2001年底全部更換為國(guó)產(chǎn)文丘利測(cè)風(fēng)裝置,并結(jié)合實(shí)際情況,參照一期一次風(fēng)流量保護(hù),更改為:磨煤機(jī)出口與爐膛差壓低于1 kPa且磨煤機(jī)一次風(fēng)流量低于18 m3/s保護(hù)跳閘給煤機(jī)。改造后不易堵塞,沒有再發(fā)生過一次風(fēng)測(cè)量問題引起的給煤機(jī)跳閘。
1.5 汽機(jī)“通風(fēng)閥”保護(hù)改造
二期設(shè)備與一期有個(gè)不同的地方:高壓缸排汽有個(gè)“通風(fēng)閥”直通凝汽器,主要用于汽機(jī)沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負(fù)荷期間,高壓缸進(jìn)汽量小,高壓缸排汽溫度高時(shí)排汽至凝汽器,增加高壓缸進(jìn)汽量,保護(hù)汽輪機(jī)。由于其行程開關(guān)多,動(dòng)作不到位,從汽機(jī)沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)帶初負(fù)荷期間,常有行程開關(guān)誤動(dòng)、減溫水流量不足而引起汽機(jī)跳閘,調(diào)試期間西門子專家曾經(jīng)做過多次試驗(yàn),定值多次修改都無(wú)法解決。通過分析研究,提出了在“通風(fēng)閥”出口加裝兩個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),并引入保護(hù)回路,在“通風(fēng)閥”動(dòng)作時(shí)若“通風(fēng)閥”出口溫度均未達(dá)70℃而不需跳閘汽機(jī),這樣難題迎刃而解。
1.6 鍋爐給水泵相關(guān)邏輯改造
鍋爐給水泵方面存在的問題也較多,多次造成鍋爐汽包水位MFT。主要問題有:(1)汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速控制分散在AS620B、SIMADYN兩子系統(tǒng)中完成,AS620B作為運(yùn)行人員操作接口并給出轉(zhuǎn)速指令,SIMADYN中設(shè)計(jì)了汽缸上下溫差大閉鎖升速等控制功能,而升速被閉鎖時(shí)沒有給出相應(yīng)報(bào)警。采取措施:從SIMADYN子系統(tǒng)引一閉鎖信號(hào)至AS620B中報(bào)警,并增設(shè)轉(zhuǎn)速指令與實(shí)際轉(zhuǎn)速偏差報(bào)警。(2)汽動(dòng)給水泵故障跳閘時(shí)聯(lián)鎖啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,但電動(dòng)給水泵啟動(dòng)瞬間,入口流量劇增,造成入口濾網(wǎng)差壓瞬間達(dá)到保護(hù)定值60 kPa以上(濾網(wǎng)未臟),電動(dòng)給水泵一啟動(dòng)立即又跳閘,鍋爐汽包補(bǔ)水不及,多次汽包低水位MFT。采取措施:在電動(dòng)給水泵啟動(dòng)的前3 s閉鎖該保護(hù)。(3)給水調(diào)節(jié)切“手動(dòng)”時(shí),稍有不慎,就會(huì)觸發(fā)鍋爐給水泵的轉(zhuǎn)速與流量保護(hù)、出口壓力與流量保護(hù)動(dòng)作。針對(duì)該保護(hù)增設(shè)了3臺(tái)給水泵的特性曲線畫面,代表給水泵特性的光標(biāo)超出特性曲線邊緣時(shí)保護(hù)動(dòng)作,這樣很直觀,便于運(yùn)行人員調(diào)整轉(zhuǎn)速時(shí)使光標(biāo)不超出特性曲線邊緣,減少給水泵跳閘。
1.7 操作畫面優(yōu)化,增強(qiáng)報(bào)警功能
二期機(jī)組除了保留幾個(gè)事故按鈕外,全部實(shí)現(xiàn)軟手操。由于操作畫面多,不利監(jiān)視,在事故處理時(shí)也一定程度上制約了運(yùn)行人員的處理。通過對(duì)主要操作畫面合并優(yōu)化以及增加報(bào)警信息,如凝汽器水位控制、除氧器水位控制、汽包水位控制3個(gè)畫面合并成1個(gè)畫面;過熱汽溫調(diào)節(jié)、再熱汽溫調(diào)節(jié)3個(gè)畫面并成1個(gè)畫面;送風(fēng)調(diào)節(jié)、引風(fēng)調(diào)節(jié)2個(gè)畫面并成1個(gè)畫面;機(jī)組負(fù)荷控制畫面上增加煤量、汽包水位、主蒸汽壓力等相關(guān)監(jiān)視信號(hào)等,方便了運(yùn)行人員監(jiān)視與處理,使得事故得到進(jìn)一步降低。
1.8 機(jī)組啟動(dòng)過程邏輯修改
機(jī)組跳閘后重新啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),通過對(duì)啟動(dòng)過程有關(guān)數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐吹掃過程占用了大量時(shí)間,原吹掃邏輯中要求風(fēng)煙系統(tǒng)中所有風(fēng)門、檔板、二次風(fēng)檔板全開、全關(guān)反饋(開關(guān)量)必須能檢測(cè)到,要求過于苛刻,實(shí)際上很難做到這一點(diǎn),根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)邏輯做了修改,即全開反饋采用開行程限位或模擬量開度≥90%、全關(guān)反饋采用關(guān)行程限位或模擬量開度≤2%。修改后吹掃風(fēng)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足>30%的吹掃要求,這樣既不影響安全,問題又得到解決,現(xiàn)在從MFT到重新并網(wǎng)時(shí)間從5~6 h縮短至2 h左右。