湛江電廠總裝機(jī)容量4×300MW,其中3號(hào)機(jī)于1999年投產(chǎn)。在投產(chǎn)3個(gè)月后,巡檢人員在一次巡回檢查中發(fā)現(xiàn)電除塵高壓電場(chǎng)跳閘,高壓控制柜內(nèi)接線端子底板發(fā)出異味且伴有燒焦現(xiàn)象,同時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓控制柜內(nèi)電源進(jìn)線電纜頭燒熔且有煙冒出。由于果斷地采取措施,避免了一次嚴(yán)重的電纜火災(zāi)事故。
1 事故原因分析
(1)電纜頭的線鼻子與電纜線采用不同的材料(線鼻子是銅的,電纜線是鋁的)。由于湛江地區(qū)濕度大、溫度高又臨海,2種不同材料接在一起,安裝時(shí)又沒有在連接頭接觸面涂抹中性凡士林與錫,也沒有使用銅鋁過渡段,致使連接頭接觸面因氧化腐蝕而生成一層電阻系數(shù)很大的氧化層,造成接觸電阻增大,發(fā)熱量也增強(qiáng),而這一氧化發(fā)熱的循環(huán)是惡性發(fā)展的,使長(zhǎng)期工作于發(fā)熱狀態(tài)的電纜頭燒毀。
(2)電場(chǎng)高壓控制柜電源進(jìn)線采用雙導(dǎo)線。2根導(dǎo)線分別壓在接線端子的兩面,只靠一根螺桿連接,且連接不夠緊密,接觸電阻大,接線端子長(zhǎng)時(shí)間通過大電流就會(huì)發(fā)熱,使端子受熱變形導(dǎo)致?lián)p壞。
(3)接線端子用的絕緣材料耐溫性能差。
2 改進(jìn)措施
(1)將電纜頭的線鼻子改用鋁材料,且根據(jù)電場(chǎng)負(fù)荷的大小,在一、二電場(chǎng)采用95mm2的線鼻子,在三、四電場(chǎng)采用120mm2的線鼻子。連接頭接觸面涂抹中性凡士林與錫膏,防止接觸面氧化腐蝕;
(2)用環(huán)氧樹脂板代替原來的絕緣材料作接線端子底板,以提高材料的耐溫性能。
(3)電源線仍采用雙導(dǎo)線,但對(duì)原來的接線安裝方式進(jìn)行更改,即將原來2根導(dǎo)線壓接于接線端子兩面的方式改為壓接于同一面,且緊密連接。以降低接觸電阻。
對(duì)3號(hào)機(jī)所有高壓控制柜的電源進(jìn)行了以上的改進(jìn)后,投運(yùn)至今,再也沒有發(fā)生過類似的事故,運(yùn)行狀況良好,安全穩(wěn)定性能大大提高。 (黃建江)