隨著福建省推廣散裝水泥的力度不斷加強,南平水泥股份有限公司散裝水泥出廠量逐年提高,加重了發(fā)放散裝水泥工藝線上的負荷,尤其是該系統(tǒng)的收塵裝置,該公司散裝系統(tǒng)采用的是1個散裝庫,2個下料點的雙裝車結構,水泥經螺旋輸送機加入散裝庫時,為防止庫頂揚塵,在庫頂設置了倉頂式袋式除塵器和2臺單機袋式除塵器。由于單機袋式除塵器和倉頂袋除塵器清灰效果差,隨著使用時間延長,除塵器阻力增大而降低了風速,風管堵灰嚴重,崗位揚塵加大,崗位工人每天污頭蒙面,勞動強度大,危害崗位工人的身體健康。為減少揚塵,崗位工經常敲打管道,造成風管變形,進一步加劇風管結灰,崗位揚塵加劇。
一、存在問題
①由于水泥裝車過程出現(xiàn)的次數(shù)多,時間長,經常需開啟1臺單機袋除塵器和倉頂收塵器,由于單機袋除塵的通風量有限,隨著使用時間延長,袋除塵器阻力增大,水泥散裝機處揚塵較大。②單機袋除塵器主風機噪聲較大(85dBA)以上。③由于單機袋式除塵器和倉頂袋除塵器采用內濾式除塵,更換袋子時崗位工人需進入袋室,不僅更換袋的勞動強度較大,而且不安全。④單機袋除塵器和倉頂袋除塵器均為搖擺式清灰,不僅易損濾袋,而且清灰力量較弱,久而久之,袋除塵器阻力增大,通風量下降,影響水泥散裝機處和庫頂?shù)某龎m效果。這時除塵管道內因風速下降而積灰,進一步增大除塵系統(tǒng)阻力,形成惡性循環(huán)。
二、采取技術措施
①由于水泥散裝庫頂平臺空間有限,選擇湘潭除塵器廠的JH60Z1設備替代原先的3臺除塵器見表1,為了便于風管布置,采取在灰斗部分進風,庫頂除塵彩調整斗部調節(jié)閥開啟度的方法,使灰斗適當漏風。造成散裝庫內微負壓,抑制其揚塵。
?、趯L機與袋除塵器直接通風,既能降低除塵系統(tǒng)阻力,又節(jié)省風機基礎的投資。
?、郛斨贿M行水泥裝車時,盡量關小袋除塵器灰斗部的調節(jié)閥,使庫頂無揚塵為宜,這樣使得水泥散裝機處抽風加大,提高了除塵效果。
?、墚斨贿M行水泥加庫時,關閉散裝機的風管閥,適當打開調節(jié)閥即可達到庫頂和輸送設備無揚塵。
?、莓斔嗉訋旌退嗌⒀b同時進行時(此現(xiàn)象不常發(fā)生)一般只開1臺散裝機的辦法以保證庫頂和散裝車處有良好的除塵效果。
⑥輸送設備原先是Φ500螺旋輸送機密封裝置不理想,機械故障多,改為B400風送斜槽、密封效果良好。
三、效果與體會
通過對水泥散裝系統(tǒng)綜合除塵改造,散裝庫頂平臺,水泥散裝車處及除塵出口粉塵大大降低,達到國家衛(wèi)生和環(huán)保標準的要求(見表2)
由于JH50Z1型袋除塵器采用反吹風法,清灰效果好,除塵器的通風量穩(wěn)定。確保了除塵效果。另外其運行噪聲小(70dBA),換濾袋采用外部抽袋法,不僅濾袋使用壽命長,而且大大減少了崗位工人的勞動強度,深受崗位工人的歡迎。
采用綜合除塵改造后,除塵設備由過去的3臺變成現(xiàn)在的1臺,設備數(shù)下降,不但設備維護費用將大大降低,而且減輕了維修工的日常工作量。由于綜合除塵的風量的靈活調節(jié),在袋除塵器停機前,采取關閉灰斗調節(jié)閥和另一水泥散裝機的風管閥表清理風管積灰。
加強對崗位操作人員的培訓,嚴格按操作規(guī)程操作是保證綜合除塵效果的前提,每年企業(yè)可回收水泥粉塵約500噸,回收資金可達15萬元價值。