廢水(煤制氣)中粗氨水蒸餾的研究與工業(yè)應(yīng)用——氨水粗蒸餾塔改造工藝計算(3)
作者:鄭軍 張延斌
為準(zhǔn)確快速地提出改造方案,擬采用計算機(jī)模擬試驗的方法對現(xiàn)有運行的氨水粗蒸餾塔建立平衡級理論精餾塔模型,并以此模型作為進(jìn)一步工藝改進(jìn)模擬的基礎(chǔ)。模擬試驗選擇美國SIMSCI公司的PRO/Ⅱ過程模擬軟件。它是使用第三代模擬技術(shù)發(fā)展的流程通用模擬軟件,是目前化工設(shè)計公司應(yīng)用最廣泛的模擬軟件之一。PRO/Ⅱ可建立準(zhǔn)確的模型,使用嚴(yán)格的最新計算方法,進(jìn)行單元操作和全過程計算,用以評價已有裝置的優(yōu)化操作或新建、改建裝置的優(yōu)化設(shè)計。
根據(jù)蒸氨塔的經(jīng)驗,汽提塔的塔板效率約在20%~30%左右,對于K02塔的塔板效率取為25%,由此可將該塔近似為精餾段2塊理論板、提餾段6塊理論板,包括塔釜再沸器1塊理論板,塔頂水回流,塔中部側(cè)線分凝采出10%氨水的平衡級精餾塔模型。
進(jìn)料流量70t/h,組成近似為水,氨和二異丙基醚三組分,其中氨含量為7g/L,二異丙基醚為10g/L。汽液平衡的熱力學(xué)方法選擇使用NRTL方程,調(diào)試過程采用In-Out法。
由此模型計算得到的該蒸餾塔物料平衡、溫度、壓力的逐板分布如表1和表2所示。
與實際運行結(jié)果對比表明,上述模擬結(jié)果與原蒸氨塔運行狀況較為吻合,說明該模型可作為進(jìn)一步改造設(shè)計的基礎(chǔ)。
根據(jù)此模型,計算了當(dāng)進(jìn)料氨含量為10g/L時,增加精餾段理論級數(shù)和提餾段理論級數(shù)時,塔頂采出和塔釜采出的變化情況。結(jié)果表明,增加精餾段和提餾段理論級數(shù),可有效降低塔頂醚相中的氨含量和塔釜廢水的氨含量。對于進(jìn)料中氨含量為10g/L的情況,當(dāng)提餾段理論級數(shù)增加4級以上,即實際板數(shù)增加15~18級,塔釜采出中氨含量才能小于100mg/L。而對于精餾段來說,當(dāng)理論級數(shù)增加1塊時,塔頂氨含量將有明顯的降低,一方面可有效防止氨的損失,另一方面可防止塔頂因氨含量過高而導(dǎo)致生成銨鹽結(jié)晶。因此增加塔板數(shù)的改造措施是較為可行和有效的。