1 高砂水電廠概況
福建省高砂水電廠位于沙溪干流上,是沙溪流域梯級開發(fā)的第六級電廠,1992年9月開工興建,是一個具有發(fā)電、防洪、航運等綜合利用的中型樞紐工程。電站系低水頭逕流式,樞紐由溢流壩、河床式發(fā)電廠房、110 kV室內(nèi)開關(guān)站、船閘等組成。總裝機容量50 MW,安裝4臺單機容量12.5 MW國產(chǎn)燈泡貫流式發(fā)電機組,相繼于1995,1996年投產(chǎn)。
2 發(fā)電機參數(shù)及結(jié)構(gòu)
2.1 發(fā)電機參數(shù)
型 號:SFWG12.5-48/4950
額定轉(zhuǎn)速:125r/min
額定容量:12 500kW/13 889kVA
額定電壓:6 300V
額定電流:1 272A
定子外形尺寸:*5 100×2 350mm
絕緣等級:F級
2.2 發(fā)電機結(jié)構(gòu)
定子機座采用整圓結(jié)構(gòu),定子鐵芯為貼壁結(jié)構(gòu),采用低損耗高硅鋼片沖制的扇形疊裝而成,全圓54根鴿尾筋定位,用壓圈及螺栓壓緊,鐵芯外徑為4 950 mm,內(nèi)徑為4 500 mm,鐵芯長度為970 mm,無徑向通風溝,鐵芯外圓冷態(tài)時與機座內(nèi)壁有約0.4 mm的間隙,熱態(tài)時則緊貼機座壁以散熱冷卻。在線圈層間與鐵芯槽底共設(shè)置了24個測溫元件,上下游各12個,每相8個,4個層間4槽底。轉(zhuǎn)子采用“T”型結(jié)構(gòu)。
3 典型事故簡述
(1) 1996年3月,1號機在運行中發(fā)電機差動和電壓記憶過電流保護動作,機組事故停機。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):靠定子下游側(cè)偏上方向,定子鐵芯齒壓條脫焊掉出造成定子A、C相線棒受剪切發(fā)生短路。廠家派專家到現(xiàn)場指導搶修,采取將燒壞的線棒甩開并短接的臨時措施,歷時25天才修復。
(2) 1997年7月,1號機在運行中定子內(nèi)部突然冒煙,在冒煙過程中,發(fā)電機保護未發(fā)任何信號。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):定子第5~26槽的鐵芯過熱變色,槽楔板燒焦碳化,鐵芯存在嚴重的短路現(xiàn)象。在吊出定子后,發(fā)現(xiàn)共有26個轉(zhuǎn)子磁極外園有著與定子鐵芯燒損部位相對應(yīng)的明顯擦傷痕跡。在拆除鐵芯過程中,發(fā)現(xiàn)在鐵芯燒毀部位周圍共有9根定位筋存在明顯松動現(xiàn)象,其中有4根定位筋在鐵芯拆完后便掉落下來。廠家采取加固并更換部分定位筋,同時對定子鐵芯齒壓條進行加強補焊等措施。
(3) 1999年6月,3號機運行中,發(fā)電機進人孔冒出大量黑煙,且伴有濃烈的焦味,運行聲音異常,機組停機。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)定子、轉(zhuǎn)子相摩擦,定子下游側(cè)部分鐵芯磨損,跨9個齒部,寬約25 cm左右(0.225 m2),有明顯的發(fā)熱痕跡,其槽楔板變色發(fā)黃并掉出,測其鐵芯內(nèi)圓,發(fā)現(xiàn)定子變形成喇叭口狀,即上游側(cè)內(nèi)徑大,下游側(cè)內(nèi)徑小,原因為鴿尾筋固定螺桿和塞焊點斷裂發(fā)生定轉(zhuǎn)子掃膛事故。
(4) 2000年10月,2號機在并網(wǎng)運行中發(fā)生定子一點接地,停機檢查發(fā)現(xiàn):定子上游側(cè)161~162槽之間的鐵芯齒壓條脫焊后卡在定轉(zhuǎn)子之間,造成162槽上層線棒和第161下層線圈棒受剪導致短路。經(jīng)對定子進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)除齒壓條脫落處鐵芯有松動外,其它部位均未見松動,決定采用就地更換損壞的線棒,在齒壓條脫焊處打入環(huán)氧齒壓條壓緊鐵芯并用環(huán)氧膠粘固的方法進行處理。
(5) 2001年7月,2號發(fā)電機差動保護及電壓記憶過電流保護動作跳閘停機。檢查發(fā)現(xiàn),2號發(fā)電機發(fā)生定子108槽B相端頭跨接線熔斷,造成定子局部絕緣損壞形成AB相短路事故。后決定采用就地更換損壞的線棒。
4 事故原因分析
4.1 定子制造工藝上存在的缺陷
從事故后的檢修發(fā)現(xiàn)定子鐵芯與機座內(nèi)壁的間隙大部分<0.4 mm,有的間隙甚至為0,不符合間隙應(yīng)≥0.4 mm要求。當定子鐵芯達到一定溫度時,定子鐵芯熱膨脹后與機座內(nèi)壁緊貼,至使鐵芯整體的熱膨脹失諧,當達到某種強度極限時,就可能拉斷或切斷鴿尾筋緊固件。
4.2 定子鐵芯材料制造工藝上存在的缺陷
鐵芯硅鋼片的質(zhì)量達不到設(shè)計要求,沖片存在諸多缺陷。如芯片規(guī)格不同,疊片工藝粗糙,芯片有毛刺、變形、缺齒等現(xiàn)象,甚至厚度不一,從外觀看芯片噴漆質(zhì)量較差,部分存在銹跡和絕緣脫落。
4.3 鐵芯壓緊結(jié)構(gòu)存在問題
(1) 壓緊結(jié)構(gòu)不能滿足鐵芯釋壓后的整體剛度。齒壓板上的各壓指相互高差超出規(guī)定值2 mm,相鄰兩塊齒壓板壓指的高差大于1 mm,超出范圍造成鐵芯表面波浪度大。
(2) 鐵芯穿心螺桿的絕緣較為薄弱,容易造成鐵芯短路而燒壞鐵芯。
(3) 多處鐵芯插入量大于3 mm,不符合設(shè)計要求,造成此原因之一是鐵芯疊好后,加壓工具有限,而進行分瓣加壓使鐵芯壓緊度相差較大。
4.4 發(fā)電機冷卻系統(tǒng)效率低
高砂水電廠4臺機組自投運以來,在氣溫較高季節(jié)里,由于發(fā)電機冷卻系統(tǒng)效率較低,發(fā)電機定子溫度經(jīng)常達到110℃左右,使機組限負荷運行。
5 采取的措施
(1) 加強鴿尾筋與機座結(jié)合措施:每根鴿尾筋加裝4個圓柱銷,以增加鴿尾筋固定件的剪切強度,緊固螺桿M10×20材質(zhì)由A3鋼改為35CrMO鋼。
(2) 定子鐵芯國產(chǎn)矽鋼片更換為日本進口H10矽鋼片,并保證芯片與基座間隙≥0.4 mm,滿足鐵芯整體的熱膨脹要求。
(3) 穿心螺桿與芯片穿心孔改用進口絕緣套管絕緣隔離,增大穿心螺桿與鐵芯芯片的絕緣強度。
(4) 穿心螺桿直徑由*27改為*29,上下齒壓板各54個穿心螺桿擴孔至*32。
(5) 上、下游齒壓板每隔50 cm加焊三角形筋板,以減小鐵芯釋放后的擴張度,增強鐵芯的整體剛度。全部齒壓板采用1Cr18Ni9Ti非導磁材料制成。
(6) 對芯片質(zhì)量嚴格把關(guān),剔除有 缺角、折彎、齒部或根部斷裂、槽楔尖角彎曲及絕緣強度低的芯片。 (蘭有磷)