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原煤倉(cāng)變形原因分析與處理

  
評(píng)論: 更新日期:2008年05月12日

1 概況

沙角發(fā)電總廠C廠3臺(tái)機(jī)組鍋爐是美國(guó)ABB-CE公司生產(chǎn)的亞臨界壓力中間再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包爐CC+RR-70,四角偏置同心圓燃燒,配6套正壓直吹式制粉系統(tǒng),其中原煤倉(cāng)的容積為1046m3,煤倉(cāng)內(nèi)徑為7m,煤倉(cāng)圓筒高24.3m,煤倉(cāng)錐體高8.62m,每個(gè)煤倉(cāng)儲(chǔ)煤量約800t。

2000年10月,在2號(hào)爐B煤斗處有也洞漏煤,后搭架到漏煤處,發(fā)現(xiàn)煤斗處有裂紋。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)爐的A、B、C、D、E,2號(hào)爐的C、D、E、F,3號(hào)爐的A、B、C、E都有相同的缺陷,即煤斗圓筒內(nèi)凹或外凸,鋼板上有明顯的皺折(見(jiàn)圖1)。

圖1 煤斗缺陷示例



2原因分析

通過(guò)對(duì)2號(hào)爐各煤斗的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)與無(wú)損探傷,發(fā)現(xiàn)由于腐蝕造成的筒體減薄較嚴(yán)重,如在某些點(diǎn)厚度由10mm變成7.3mm,6mm變成4.26mm等。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1 各煤斗的損傷位置和程度



注:(1)筒體節(jié)級(jí)從上往下數(shù),共13節(jié)。1~4節(jié)壁厚6mm,5~9節(jié)壁厚10mm,10~13節(jié)壁厚12mm。

(2)朝W西、N北(汽機(jī)側(cè))、E東、S南(鍋爐側(cè))。

(3)損傷程度:I級(jí),小量塑性變形,油漆變形開(kāi)裂變色;Ⅱ級(jí),宏觀變形明顯,一般為單一變形帶;Ⅲ級(jí),宏觀變形嚴(yán)重,為多變形帶交叉區(qū)。

經(jīng)過(guò)對(duì)煤斗筒體設(shè)計(jì)、制造、安裝及使用的資料查閱及分析,煤斗筒體采用三維殼單元(SHELL63),整改加筋部分采用三維梁?jiǎn)卧˙EAM4),考慮到重力、溫度、風(fēng)載等因素的影響,對(duì)煤位在40%、60%等幾種情況下的煤斗筒體進(jìn)行對(duì)比分析。有關(guān)60%煤位的數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 60%煤位的數(shù)據(jù)

項(xiàng)目

加筋前

加筋后

第四強(qiáng)度理論最大MISE應(yīng)力/MPa

正常工作加溫度升高10℃最大MISE

應(yīng)力/MPa

最大形變/mm

筒體重量/t

抗彎剛度/比值

72.8

87.7

2.15

42

1

48.7

67

9.12

45

4


再經(jīng)過(guò)有限元分析,發(fā)現(xiàn)筒體抗彎強(qiáng)度較弱,初步分析原因?yàn)椋焊g造成筒體減薄,在臺(tái)風(fēng),溫度等的作用下,結(jié)構(gòu)局部屈曲。同時(shí),煤斗的變形是在以側(cè)向彎曲力為主,加之一定的軸向壓力作用下的局部屈曲失穩(wěn)。

3 處理方案

按照上面的分析,煤斗整改的思路應(yīng)該是降低側(cè)向載荷,增加抗彎剛度,在降低側(cè)向載荷實(shí)際較難操作的情況下,提出下面這個(gè)旨在提高煤斗筒體縱、環(huán)向剛度的整改方案。具體為:在煤斗筒體上部原環(huán)帶之下、下部原筋板之上焊接8條縱向筋板,筋板斷面為12mm×120mm,在筒體一定位置焊接4條環(huán)向板筋,環(huán)筋斷面同縱筋,縱、環(huán)筋板用三角筋板撐護(hù),加筋材料采用Q235A(老標(biāo)準(zhǔn)的A3),焊條采用與加筋材料相應(yīng)的低氫焊條。 (何望飛 管世強(qiáng))

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