介紹了2012年以來(lái)永鋼熱送熱裝工作開展情況和做好熱裝生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),節(jié)能降耗效果十分顯著,并對(duì)制約熱裝生產(chǎn)的不利因素和未來(lái)熱裝效益增長(zhǎng)潛力進(jìn)行了初步分析。
連鑄坯熱送熱裝是鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)推廣的節(jié)能技術(shù)之一,具有節(jié)約能源,提高加熱爐生產(chǎn)能力,減少連鑄坯燒損和鋼坯內(nèi)外溫差,提高產(chǎn)品成材率,加快物流流動(dòng)和減少鋼坯多次倒運(yùn)等優(yōu)點(diǎn)。軋鋼加熱爐是鋼鐵生產(chǎn)中的重要設(shè)備,也是主要的耗能設(shè)備之一,在軋鋼工序耗中約占65%~70%。因此,實(shí)施連鑄坯熱送熱裝技術(shù),降低軋鋼加熱爐的能源消耗是提高鋼材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。尤其是2012年永鋼開始對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行提檔升級(jí),開發(fā)冷鐓、中碳鋼等工業(yè)用材,線材產(chǎn)品以優(yōu)特鋼為主,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,使連鑄坯熱裝率逐步下降。近年來(lái),連鑄坯的熱送熱裝主要集中在品種相對(duì)較少、生產(chǎn)批量相對(duì)較大的煉鋼一廠3#連鑄機(jī)和與之對(duì)應(yīng)的線材二廠。同時(shí)3#連鑄機(jī)出坯輥道與線材二廠加熱爐車間距離不足50米,為連鑄坯熱送熱裝提供了有利條件。
主要存在的問題及原因
(1)線材二廠與煉鋼一廠地理位置最近,但連鑄坯仍采用傳統(tǒng)的物流運(yùn)輸模式。
(2)煉鋼一廠3#連鑄機(jī)至線材二廠原有的熱裝熱送裝置中提升機(jī)對(duì)連鑄坯的直線度要求高,當(dāng)連鑄坯稍有彎曲時(shí),提升機(jī)無(wú)法提升連鑄坯至上料輥道,被迫中斷連鑄坯熱裝熱送。
(3)原有的熱裝熱送裝置由于直送輥道相對(duì)較短,無(wú)法放置多余的連鑄坯,中間又未設(shè)置連鑄坯緩沖臺(tái)架,因此,在軋鋼發(fā)生突發(fā)故障停產(chǎn)時(shí),難以滿足連鑄坯按爐送鋼的質(zhì)量要求。
(4)煉鋼一廠3#連鑄機(jī)連鑄坯質(zhì)量波動(dòng)大,改判、待批的連鑄坯影響了連鑄坯的熱裝熱送;線材二廠頻繁更換品種、規(guī)格影響了連鑄坯的熱裝熱送;煉鋼一廠和線材二廠各類故障仍經(jīng)常發(fā)生、計(jì)劃?rùn)z修安排的不同步等原因影響了連鑄坯的熱裝熱送。
(5)采用傳統(tǒng)的汽車熱裝熱送方式,煉鋼一廠3#連鑄機(jī)與線材二廠之間缺乏有效的溝通協(xié)調(diào),不能共享相互的生產(chǎn)信息;線材二廠熱裝熱送的熱裝溫度和熱裝率仍采用人工采集、記錄的方式,自動(dòng)化程度低,導(dǎo)致工作量和統(tǒng)計(jì)偏差均較大。
(6)2012年1-9月份線材二廠鋼坯熱裝率僅有40%左右,鋼坯熱裝溫度平均在400℃以下。
改進(jìn)技術(shù)措施
為了實(shí)現(xiàn)連鑄坯熱送熱裝,充分發(fā)揮了煉鋼一廠3#連鑄機(jī)與線材二廠之間的地理布局優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能匹配優(yōu)勢(shì),在兩個(gè)廠之間設(shè)計(jì)了一套熱送熱裝裝置,具有以下特點(diǎn):
(1)對(duì)移鋼機(jī)進(jìn)行改造,可以實(shí)現(xiàn)雙向運(yùn)動(dòng),當(dāng)連鑄坯需要熱送時(shí),移鋼機(jī)能夠?qū)⑦B鑄坯送到轉(zhuǎn)向輥道上;當(dāng)連鑄坯不需要熱送時(shí),移鋼機(jī)能夠?qū)⑦B鑄坯送到步進(jìn)式冷床上。
(2)在直送輥道上新增了紅外線熱檢儀,當(dāng)熱檢儀檢測(cè)到輥道有熱鋼坯時(shí),才啟動(dòng)前道輥道電機(jī)輸送熱鋼坯;當(dāng)熱鋼坯過去后,熱檢儀檢測(cè)到輥道上熱鋼坯輸送完成,后道輥道電機(jī)立即停止運(yùn)行,整個(gè)直送輥道實(shí)現(xiàn)了節(jié)電目標(biāo)。
(3)在直送輥道上方新增保溫罩,一方面降低連鑄坯散熱速度,另一方面防止連鑄坯因散熱不均勻?qū)е碌膹澢?;熱送輥道軸承座采用水冷卻,保護(hù)輥道設(shè)備的長(zhǎng)效運(yùn)行。
(4)連鑄坯在線稱量裝置解決了鋼坯理論重量與實(shí)際重量之間的差異,保證了煉鋼和軋鋼成材率、金屬收得率等指標(biāo)的準(zhǔn)確性。
(5)連鑄坯送到線材二廠廠房?jī)?nèi),行車用機(jī)械式夾具將高溫鋼坯從直送輥道上提升到加熱爐上料輥道上,完成了連鑄坯的熱送熱裝。
(6)設(shè)計(jì)開發(fā)了鋼坯熱送溫度在線測(cè)溫和熱裝率的在線統(tǒng)計(jì)軟件,解決了人工測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)不準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)工作量大的問題,同時(shí)為加熱爐司爐工根據(jù)連鑄坯熱裝溫度來(lái)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)高爐煤氣用量提供了便利。
(7)在煉鋼一廠和線材二廠之間設(shè)置稱重裝置、連鑄坯熱送信號(hào)、轉(zhuǎn)向輥道監(jiān)控等連鑄坯熱裝熱送的生產(chǎn)信息互通機(jī)制,在關(guān)鍵崗位有明確的聯(lián)絡(luò)方式和監(jiān)控,雙方通過加強(qiáng)溝通,根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)進(jìn)行信息反饋,確保熱裝熱送生產(chǎn)正常。
(8)連鑄坯經(jīng)輥道送到線材二廠廠房?jī)?nèi),鋼坯表面溫度達(dá)到696℃,芯部溫度更高,比汽車運(yùn)輸?shù)匿撆鞅砻鏈囟雀?90℃,節(jié)能優(yōu)勢(shì)非常明顯。
管理措施
4.1 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)度
(1)銷售處和總調(diào)辦從生產(chǎn)調(diào)度的角度來(lái)提高連鑄坯的熱裝熱送率,以線材二廠成品市場(chǎng)需求計(jì)劃來(lái)編制煉鋼一廠3#連鑄機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃,保證雙方的同步性。
(2)在軋鋼分廠重新分配軋制規(guī)格系列,通過專業(yè)化和批量化軋制,減少軋制規(guī)格的更換頻次來(lái)保證煉鋼和軋鋼產(chǎn)能的匹配性。
(3)煉鋼一廠3#連鑄機(jī)與線材二廠的月度計(jì)劃?rùn)z修和年度計(jì)劃?rùn)z修實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng),保證同步性,通過互通生產(chǎn)信息,雙方日常的檢修維護(hù)實(shí)現(xiàn)同步性。
4.2 標(biāo)準(zhǔn)化管理
(1)規(guī)定了煉鋼一廠交接班核對(duì)批號(hào)、坯料支數(shù)的時(shí)間,爭(zhēng)取每個(gè)交接班在30分鐘內(nèi)完成這些工作,來(lái)提高鋼坯熱裝熱送的比例。
(2)規(guī)定在線材二廠連鑄坯入爐前,煉鋼一廠3#連鑄機(jī)鋼坯成分能實(shí)時(shí)傳輸?shù)骄€材二廠。為便于加熱爐加熱制度,制定了冷熱坯的溫差范圍對(duì)應(yīng)不同的加熱方式,確保坯料加熱質(zhì)量和煤氣消耗。
(3)制定了鋼坯熱裝熱送崗位人員的考核制度,提高了相關(guān)崗位人員的責(zé)任心。
(4)規(guī)定煉鋼、軋鋼定期對(duì)鋼坯熱送熱裝的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào),不斷提高熱裝熱送水平。
實(shí)施效果
5.1 降低噸材高爐煤氣單耗和氧化燒損
線材二廠2013年度與2012年度1-7月份同期累計(jì)高爐煤氣單耗和氧化燒損分別比去年同期下降了73.03m³/t和3.12Kg/t。
5.2 熱裝溫度和熱裝率有顯著提高
2013年1-7月累計(jì)平均熱裝溫度為540℃,平均熱裝率69.77%,分別比去年同期提高了220℃,熱裝率提高了18.53%。
5.3 效益計(jì)算
以線材二廠年軋制量90萬(wàn)噸計(jì)算,連鑄坯熱裝熱送率69.77%計(jì)算,(按照2013年1-7月份平均計(jì)算),比2012年同期節(jié)約高爐煤氣增效657.27萬(wàn)元,降低氧化燒損增效萬(wàn)元,節(jié)約汽車運(yùn)輸費(fèi)用59.65萬(wàn)元。
另外連鑄坯熱送后,增加了輥道運(yùn)輸量,但減少了煉鋼步進(jìn)式冷床和行車的運(yùn)行量,而輥道運(yùn)輸耗電量要遠(yuǎn)小于上述兩種設(shè)備的耗電量。以上三項(xiàng)合計(jì)全年可為公司增效1278.52萬(wàn)元。
近年來(lái),熱送熱裝工作取得了卓有成效的進(jìn)步,實(shí)施熱裝生產(chǎn)緩解了加熱爐能力不能滿足軋機(jī)能力的矛盾,熱裝生產(chǎn)單位的機(jī)時(shí)產(chǎn)量提高,技經(jīng)指標(biāo)得到改善,各項(xiàng)能耗也隨之下降,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。隨著制約當(dāng)前熱裝生產(chǎn)的主要矛盾逐一解決,今后全公司的熱裝總量和熱裝溫度將進(jìn)一步提高,節(jié)能效果也會(huì)更加顯著。