在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網(wǎng)

深度調(diào)峰鍋爐尾部二次燃燒的預(yù)防

  
評(píng)論: 更新日期:2008年05月12日

武鋼自備電廠I期工程裝機(jī)容量2×200 MW。鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ-670/13.7-8型超高壓自然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉煤氣混燒爐,高爐煤氣火嘴共分2層,布置于燃燒器最下層,設(shè)計(jì)最大瓦斯摻燒量25萬(wàn)m3/h。

  近來(lái),隨著用電狀況發(fā)生變化,很多機(jī)組進(jìn)行了低負(fù)荷穩(wěn)燃改造,加大調(diào)峰力度。2000年我廠分別對(duì)1,2號(hào)鍋爐的下層A、B兩層共8個(gè)火嘴進(jìn)行了改造,火嘴內(nèi)置有小油槍。改造的效果非常明顯,在鍋爐的啟動(dòng)初期就可以投粉,冷態(tài)啟動(dòng)用油由原來(lái)的60 t降為不到30 t。通過(guò)試驗(yàn),機(jī)組在90 MW負(fù)荷下可以穩(wěn)定地燃燒。

  但是低負(fù)荷下煤粉燃燒的不完全產(chǎn)物會(huì)增多,這些產(chǎn)物進(jìn)入鍋爐尾部后,滋生了二次燃燒的條件,必須對(duì)此引起足夠重視。

1 二次燃燒原因分析

1.1 不完全燃燒產(chǎn)物進(jìn)入尾部煙道

(1) 鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,啟動(dòng)初期就投粉,由于爐膛的溫度很低,煤粉、油的混合物燃燒很不充分,這樣不完全燃燒的產(chǎn)物會(huì)帶入尾部煙道,有少量會(huì)吸附在受熱面上;

(2) 在鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃階段,深度調(diào)峰下煤粉的著火燃燒也不是很充分,不完全燃燒產(chǎn)物也會(huì)進(jìn)入尾部煙道;

(3) 配風(fēng)不合理也會(huì)導(dǎo)致火嘴的燃燒工況發(fā)生變化,使不完全燃燒產(chǎn)物增加。另外,一次風(fēng)溫設(shè)計(jì)為280℃,但由于火嘴容易燒壞,不得不將一次風(fēng)溫降低至250~260℃,一次風(fēng)壓提高至3.2~3.5 kPa,這樣一次風(fēng)溫偏低、一次風(fēng)速偏高,導(dǎo)致煤粉燃燒不完全;

(4) 高爐瓦斯摻燒量大,致使飛灰含碳量升高。瓦斯大量摻燒時(shí),與瓦斯火嘴相鄰的煤粉火嘴處于貧氧狀態(tài),致使煤粉燃燒不完全。另外,我廠鍋爐設(shè)計(jì)有3臺(tái)引風(fēng)機(jī),摻燒瓦斯時(shí)考慮廠用電率及其他經(jīng)濟(jì)性原因,僅啟動(dòng)2臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,這樣摻燒瓦斯量大時(shí)受送風(fēng)機(jī)的出力限制,爐膛含氧量偏低,使不完全燃燒產(chǎn)物增多;

(5) 細(xì)粉分離器效率低,三次風(fēng)帶粉嚴(yán)重,致使大量未燃盡煤粉進(jìn)入尾部煙道。

1.2 尾部煙道含氧量高

(1) 管式空氣預(yù)熱器漏,空氣進(jìn)入煙氣中,造成尾部含氧量增高;

(2) 水平煙道、垂直煙道密封不嚴(yán)漏風(fēng);

(3) 省煤器下灰斗鎖氣器效果不好,造成漏風(fēng);

1.3 鍋爐尾部煙溫高

(1) 高爐煤氣摻燒量大。瓦斯摻燒越大,尾部煙氣溫度越高。在摻燒15萬(wàn)m3/h瓦斯時(shí),排煙溫度達(dá)195℃,而純燒煤時(shí)排煙溫度僅140℃,排煙溫度上升了55℃;

(2) 過(guò)熱器及尾部受熱面積灰。

  因此,在鍋爐的運(yùn)行階段,附著在受熱面上的不完全燃燒產(chǎn)物遇上高溫?zé)煔?,在合適的氧量下,達(dá)到一定條件便會(huì)燃燒起來(lái),導(dǎo)致二次燃燒的產(chǎn)生。

2 防范措施

2.1 定期對(duì)尾部受熱面進(jìn)行檢查、沖洗每次停爐后都對(duì)尾部受熱面進(jìn)行徹底檢查,查看積灰情況。對(duì)于積灰,利用廠內(nèi)已有的高壓消防水系統(tǒng),對(duì)鍋爐受熱面包括后屏過(guò)熱器、高溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器、高溫省煤器進(jìn)行沖洗。沿爐膛四周,自上而下進(jìn)行沖洗。沖洗完畢后將鍋爐本體所有人孔門打開,進(jìn)行通風(fēng)干燥。并將沖洗出的灰漿進(jìn)行清理,避免發(fā)生堵塞。

2.2 對(duì)空氣預(yù)熱器定期查漏

  管式空氣預(yù)熱器的一個(gè)弊端就是容易漏,停爐后對(duì)空預(yù)器的檢查就作為一項(xiàng)定期工作,及時(shí)封堵,避免空氣漏入到煙氣中造成尾部煙道含氧量高。

2.3 降低飛灰含碳量

  每班對(duì)飛灰含碳量進(jìn)行監(jiān)視,不正常時(shí)及時(shí)調(diào)整燃燒工況,使飛灰含碳量降低至正常值。

2.4 對(duì)細(xì)粉分離器進(jìn)行改造,降低三次風(fēng)帶粉率通過(guò)在細(xì)粉分離器內(nèi)筒加裝二次分離裝置,在內(nèi)筒錐體下部加裝反射屏,使細(xì)粉分離器分離效果(三次風(fēng)率)達(dá)到10%左右。同時(shí)將排粉機(jī)出口擋板固定,以免滑脫而影響爐內(nèi)燃燒。排粉機(jī)入口擋板實(shí)現(xiàn)可調(diào),保證三次風(fēng)速不超。對(duì)細(xì)粉分離器下部鎖氣器進(jìn)行改造,由翻板式改為球式,動(dòng)作靈活性大大提高,保證細(xì)粉分離器的正常工作。從而使進(jìn)入尾部煙道的不完全燃燒產(chǎn)物大大減少。

2.5 加強(qiáng)尾部受熱面的吹灰對(duì)部分長(zhǎng)式吹灰器進(jìn)行技術(shù)改造,改為聲波吹灰器,利用程控不間斷吹灰,并打算將所有吹灰器改為聲波吹灰器。對(duì)未改進(jìn)的吹灰器增加吹灰次數(shù),由原來(lái)的每周2次改為每周3次。

  此外還采取加強(qiáng)燃燒調(diào)整,控制合理的一次、二次風(fēng)速,控制熱風(fēng)溫度、排煙溫度等措施。

3 效 果

  100 MW負(fù)荷時(shí),摻燒10萬(wàn)m3/h高爐瓦斯情況下,飛灰含碳量降低至5%以內(nèi),排煙溫度145℃。200 MW負(fù)荷時(shí),摻燒10萬(wàn)m3/h高爐瓦斯情況下,鍋爐的飛灰含碳量控制在3.43%以內(nèi),排煙溫度降低至175℃。

4 結(jié) 論

  通過(guò)采取上述措施,保證了尾部受熱面的潔凈度,并且通過(guò)合理的調(diào)整,減少了不完全燃燒產(chǎn)物損失,可以將排煙溫度控制在175℃以內(nèi),有效地防止了二次燃燒的產(chǎn)生。

[1]

網(wǎng)友評(píng)論 more
創(chuàng)想安科網(wǎng)站簡(jiǎn)介會(huì)員服務(wù)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)合作提交需求會(huì)員中心在線投稿版權(quán)聲明友情鏈接聯(lián)系我們