某廠從德國引進一臺由可編程序控制器程序控制的離心球墨鑄管機。在這一套設備中有一臺卷場或降管模輸送裝置(簡稱抱鉗)負責運輸管模就位。為防止管模在升降時撞擊主機機座,提升管模的速度設計為兩檔:在離開機座或接近機座30cm處采用緩慢上升或緩慢下降(輔電動機工作狀態(tài));當抱鉗慢升超出30cm處或抱鉗從上部下降則采用快速提升或快速下降(主電動機工作狀態(tài))。使用不久,這臺設備發(fā)生了一起較為特殊的事故。
1.事故經過
在生產中,抱鉗正帶負荷提升。當抱鉗由慢升轉為快升時,抱鉗忽然違令控制程序指令而快速下落,到進入緩慢下降區(qū)域,卻不減速;到達下降停車極限時還繼續(xù)向下快速放繩;繩放完后,卻又開始向上卷繩把管模吊起。此時,操作工按緊急停車按鈕才使其停下來。
事故發(fā)生后,檢查發(fā)現抱鉗鋼絲繩由于反卷而將卷筒排線器擠爛,鋼絲繩也被攪亂、卡死,并出現斷股現象。如果繼續(xù)上升的話,勢必會將鋼絲繩拉斷,其后果將不堪設想。
2.事故原因
禍起一相熔絲燒斷。經檢查,機械部分除因為反卷導致擠壞排線器、卡死鋼絲繩外,其它均正常;電氣部分的程序控制器運行正常,接觸器機構動作靈敏、觸點無粘連現象,操作按鈕及各個限位開關也都動作靈敏正常。進一步檢查,發(fā)現升降主動機主回路熔斷器有一相熔絲熔斷。經過認真的分析、研究,最后確認這是事故的原因。
現分析如下:當抱鉗由慢升轉為快升時,主電動機應起動工作,然而因熔絲斷了一相,電動機起動不起來。由于主電動機是錐形電動機,通入兩相電后,電動機電磁抱閘松開,在重荷的作用下,抱鉗轉為下降,電動機成單相制動狀態(tài)工作。這時控制器仍處在指令上升的狀態(tài)而抱鉗卻在下降,所以抱鉗下降過程中撞上慢降和下限停車極限開關,控制器都沒有反應,電動機無法停下來。當到達底位后,由于電動機仍按原旋轉方向轉動,將鋼絲繩反卷。
原因查清后,換好熔絲、鋼絲繩、排線器,試車正常。
3.防患對策
為防止事故再次發(fā)生,可采取以下幾點措施:
1)加強操作工崗位培訓,講授各種事故預防及應采取的應急措施。
2)堅決杜絕使用偽劣電器產品,對于電器元件及設備要定期檢查,并及時排除隱患。
3)完善設備,使其更加合理化,例如加裝防護裝置(缺相保護器)等。