1.試驗目的與依據(jù)
防止鍋爐汽壓超過規(guī)定值,保證機組的安全運行。
2.試驗依據(jù):
2.1 《電力建設施工及驗收技術規(guī)范(鍋爐機組篇)》。
《火電工程調(diào)整試運質(zhì)量檢驗及評定標準》
鍋爐制造廠家的有關圖紙資料。
電廠運行規(guī)程
3.調(diào)試的組織、分工和試驗時間安排
施工單位負責試驗期間主輔機設備監(jiān)護和調(diào)整,消除設備缺陷,試驗場所照明及腳手架等,解決調(diào)試中出現(xiàn)的技術問題。
時間:蒸汽嚴密性試驗結(jié)束后。
安全注意事項
4.1整定安全閥應由施工單位負責指揮工作和現(xiàn)場調(diào)試,技術指導,電廠負責操作調(diào)整。各人員要嚴格遵守紀律,明確分工,不得單獨進行檢查調(diào)整。
4.2工作人員不得站在人孔、堵頭、法蘭等的正前方長時間停留。
4.3夜間進行工作,應有足夠的照明,道路要通暢。
4.4安全閥整定前,應準備好專用通訊工具,通訊工具通暢。
4.5 調(diào)整前,應試驗排汽門、緊急放水門動作正常。鍋爐啟動前必須關閉鍋爐主汽門,并關閉汽機電動主汽門,開啟主汽門前后疏水門,
4.6 調(diào)整期間應勤調(diào)、細調(diào),保證運行工況穩(wěn)定,作好防止鍋爐超壓超溫、缺滿水的安全技術措施。
4.7 調(diào)整期間,過熱器疏水應全開,禁止關閉。
4.8 調(diào)整前,應在就地安裝等級不低于0.5級并校驗合格的就地汽包壓力表和主汽壓力表。
4.9 升壓前應對照上下壓力表讀數(shù)一致。
4.10 安全閥調(diào)整完畢,應作好記號,固定彈簧的位置。
4.11 調(diào)整過程中,應盡可能使安全閥自動起座、回座,安全閥異?;騽幼鲿r間過長、動作壓力不符合要求時,可以用外力壓回。
4.12安全閥整定過程中,采用調(diào)整煙氣入口門開度和排汽門的開度,控制汽壓的上升或下降。正常情況下汽壓的升降速度每分鐘應不超過0.1MPA,汽包最高不允許超過1.85 MPA。
4.13安全閥整定過程中,不允許關閉集汽箱的疏水進行趕汽壓,同時應加強對各級過熱器、導汽管溫度和主汽溫度的監(jiān)視與調(diào)整。
14安全閥整定過程中,應特別注意鍋爐水位的變化,安全閥動作前鍋爐水位應保持在-50MM處。
5.15每次安全閥起座一次,應在停隔20-30分鐘后再重新校正,防止起座時間過長,使彈簧受熱、特性曲線有所變化。
調(diào)整程序:
6.1當氣壓達到1.2 MPA時,按各安全閥的起座順序手動操作,使每個安全閥起座一次,每次排汽時間在30-60秒左右,檢驗安全閥起跳和回座的靈活程度,并沖洗殘留在閥門密封面的垃圾。
6.2汽包安全閥整定程序:
將汽包壓力緩慢升至1.8MPA,汽包安全閥應動作,待汽壓降至1.52-1.674MPA范圍內(nèi)能回座并不漏汽,則為合格。
6.3過熱器安全閥整定程序:
待汽包安全閥整定完畢后,應將汽壓緩慢降至1MPA,然后將汽壓緩慢升至1.66MPA,過熱器安全閥應動作,待汽壓降至1.494-1.544MPA范圍內(nèi)能回座并不漏汽,則為合格。
(省煤器安全閥應水壓調(diào)整,將壓力緩慢升至3.3 MPA,省煤器安全閥應動作,待汽壓降至2.97-3.069MPA范圍內(nèi)能回座并不漏水,則為合格。)
(熱水段安全閥應水壓調(diào)整,將壓力緩慢升至0.88 MPA,熱水段安全閥應動作,待汽壓降至0.792-0.8184MPA范圍內(nèi)能回座并不漏水,則為合格。)