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山東某車(chē)間2011“11.3”一般其他傷害事故

  
評(píng)論: 更新日期:2024年05月03日

2011年11月3日按照生產(chǎn)部安排環(huán)氧丙烷裝置停車(chē),4:00裝置停車(chē)后做抽空處理,8:00液氯儲(chǔ)罐A壓力-0.012MPa,液氯儲(chǔ)罐C壓力-0.038 MPa,白班人員接班后開(kāi)啟堿液循環(huán)泵,啟動(dòng)液氯抽空系統(tǒng)對(duì)液氯裝置內(nèi)部管線進(jìn)行抽空處理,9:40左右液氯儲(chǔ)罐C壓力由-0.018MPa突然上升至0.578MPa,液氯儲(chǔ)罐C抽空管線末端發(fā)生爆炸,儲(chǔ)罐與抽空管線連接法蘭見(jiàn)墊片及泄壓管線崩裂,大量煙氣瀉出。

事故原因:

1、液氯裝置原抽空系統(tǒng)為堿液循環(huán)泵連續(xù)運(yùn)行抽真空,因機(jī)泵及管線損壞率極高,為此在2007年對(duì)抽負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過(guò)液氯儲(chǔ)罐(事故罐)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)壓操作,負(fù)壓系統(tǒng)首先對(duì)液氯儲(chǔ)罐(事故罐)進(jìn)行抽負(fù)壓操作,然后通過(guò)液氯儲(chǔ)罐(事故罐)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行抽負(fù)壓,已達(dá)到減少機(jī)泵運(yùn)行時(shí)間,降低損壞率的目的。儲(chǔ)罐抽負(fù)壓增加了儲(chǔ)罐內(nèi)部三氯化氮的積聚。

2、裝置擴(kuò)量,液氯使用量增大,導(dǎo)致儲(chǔ)罐內(nèi)部三氯化氮積聚增加。

3、外購(gòu)液氯三氯化氮含量偏高也會(huì)導(dǎo)致三氯化氮積聚嚴(yán)重。

4、液氯儲(chǔ)罐C內(nèi)部三氯化氮爆炸后壓力升至0.578MPa,泄壓管線焊接點(diǎn)存在缺陷致使泄壓管線爆裂(儲(chǔ)罐安全閥爆破壓力為1.3MPa),致使大量煙氣由爆裂口外泄,安全閥卻未起跳。

事故責(zé)任人及處理情況:

防范措施:

1、液氯裝置原抽空系統(tǒng)改為堿液循環(huán)泵連續(xù)運(yùn)行抽真空。

2、借鑒同行經(jīng)驗(yàn),使用液氯槽車(chē)作為儲(chǔ)罐,直接為裝置供料,降低儲(chǔ)罐儲(chǔ)存量。

3、要求液氯廠家提供運(yùn)送至公司液氯的化驗(yàn)分析單(標(biāo)注三氯化氮含量)

4、借鑒液氯廠家經(jīng)驗(yàn),定期對(duì)液氯儲(chǔ)罐、緩沖罐進(jìn)行清理,定期更換汽化器,防止三氯化氮積聚。

5、擴(kuò)建優(yōu)化液氯事故應(yīng)急處理系統(tǒng)。

6、車(chē)間編寫(xiě)三氯化氮事故處理預(yù)案并定期進(jìn)行演練。

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