2 故障情況檢查分析
(1) 通過檢查記錄數(shù)據(jù)和內(nèi)部趨勢點監(jiān)視曲線,沒有發(fā)現(xiàn)DEH發(fā)出750 mA強關指令。
(2) 沒有發(fā)現(xiàn)DEH有異常信號送出。
(3) 通過當時信號的趨勢顯示來看,甲側調(diào)門先動作,之后是兩側調(diào)門的振蕩并逐步恢復穩(wěn)定。從現(xiàn)象上看,更像是一種系統(tǒng)經(jīng)過劇烈擾動后的調(diào)節(jié)過程。而且乙側調(diào)門振蕩幅度很小,基本判定突發(fā)的擾動在甲側調(diào)門。
(4) 從第一次故障發(fā)生至今,調(diào)門晃動幅度越來越小,發(fā)生頻率越來越高。
(5) 停機后進行調(diào)速系統(tǒng)靜態(tài)特性測試,與以前數(shù)據(jù)進行對比,發(fā)現(xiàn)靜態(tài)特性沒有發(fā)生變化。
(6) 解體檢查錯油門滑閥及電液轉換器滑閥,發(fā)現(xiàn)油口暢通,但電液轉換器滑閥有少許劃痕。
(7) 油箱放油清理,確保油質合格。
(8) 為加強DEH功率放大器模板的抗電磁干擾能力,再加一層銅絲屏蔽網(wǎng)。測試發(fā)現(xiàn)抗電磁干擾能力大大增強。
(9) 電液轉換器控制電纜絕緣檢查,結果正常。
(10) 檢查甲側高調(diào)門錯油門測量機構正常。
(11) 在進行上述檢查中,解體電液轉換器機務連接部分后發(fā)現(xiàn),旋轉滑閥本身并無卡澀跡象,而電液轉換器蓋板墊床(耐油紙箔300 mm×150 mm)經(jīng)長期油浸泡后變形,向里側隆起10 mm,與旋轉滑閥位置指示器固定件相碰磨,并有較深的磨擦痕跡(見圖1)。
3 故障原因及處理
據(jù)分析,故障原因為:隨著機組的運行,甲側電液轉換器蓋板墊床與旋轉滑閥位置指示器固定件相摩擦卡澀,使電液轉換器閥桿在電流很小時回不到中間位置,二次油壓的調(diào)節(jié)主要靠電流卸載機構完成??碾娨恨D換器閥桿偶爾瞬間竄動回到平衡位置,引起二次油壓發(fā)生劇烈下降,使得單側調(diào)門快速下關,此時機組功率、壓力失常,DEH控制系統(tǒng)的快速調(diào)節(jié)發(fā)出指令開調(diào)門,經(jīng)過2~3 min的調(diào)節(jié),使調(diào)門逐步穩(wěn)定下來。隨著時間的推移,摩擦卡澀情況逐漸好轉,使調(diào)門晃動幅度越來越小。
經(jīng)過重新調(diào)整指示桿,將墊床中間掏空,徹底消除了兩者間的磨擦。2002-12-05開機至今,機組一直在線運行,再沒發(fā)生過甲側調(diào)門波動現(xiàn)象。而后利用2003-12-14機組調(diào)停的機會對乙側高調(diào)門電液轉換器進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)與甲側調(diào)門晃動原因一樣,經(jīng)過同樣的方法處理,徹底消除了這一威脅機組安全的隱患。