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單座高爐生產(chǎn)狀態(tài)下煤氣系統(tǒng)的安全技術(shù)

作者:陳培鈺 劉振明 高金濤 李士琦  
評論: 更新日期:2012年03月16日
??? 摘要:探討了單座高爐生產(chǎn)狀態(tài)下高爐煤氣系統(tǒng)存在的問題及處理方法。
??? 關(guān)鍵詞:高爐煤氣管網(wǎng);安全閥;腐蝕
??? 天津鋼管制鐵有限公司目前有1座1000m3高爐,2005年1月24日投產(chǎn),通過5年多的生產(chǎn),暴露出一些問題。借鑒其他單位煤氣系統(tǒng)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),通過改造實(shí)踐,總結(jié)提出煤氣系統(tǒng)的安全技術(shù)。
1 高爐煤氣系統(tǒng)工藝流程
??? 天津鋼管制鐵有限公司煤氣系統(tǒng)的工藝流程是[1]:高爐產(chǎn)生的煤氣通過高爐下降管至重力除塵器,重力除塵器后的荒煤氣至干式布袋除塵系統(tǒng),干式除塵后的凈煤氣通過調(diào)壓閥組或高爐煤氣余壓發(fā)電系統(tǒng)(TRT)調(diào)壓后至凈煤氣管網(wǎng),通過凈煤氣管網(wǎng)分配給用戶。高爐煤氣的用戶主要是3臺頂燃式熱風(fēng)爐、2臺鍋爐、1臺燒結(jié)機(jī),剩余煤氣放散。高爐頂壓為180kPa,調(diào)壓后的煤氣壓力為9kPa,高爐煤氣平均流量20×104m3/h,最大流量為23×104m3/h,熱風(fēng)爐的用氣量為(6~10)×104m3/h,鍋爐的用氣量為7×104m3/h,燒結(jié)機(jī)的用氣量為8000m3/h,有(2.2~9.2)×104m3/h煤氣需通過放散塔放散。高爐煤氣系統(tǒng)流程見圖1。
?
2 高爐煤氣系統(tǒng)存在的問題及解決措施
???① 由于單座高爐生產(chǎn),煤氣量較大,煤氣用戶較少,有(2.2~9.2)×104m3/h的煤氣需經(jīng)放散塔放散。高爐異常崩料、塌料時(shí)煤氣放散量很大,低壓凈煤氣管網(wǎng)的壓力主要靠煤氣放散塔的調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié),煤氣流量增大時(shí),凈煤氣管網(wǎng)的壓力也增大,因放散塔的調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)時(shí)間較長,凈煤氣壓力調(diào)節(jié)滯后,煤氣用戶又較少,煤氣無法盡快放散出去,造成管網(wǎng)壓力升高,水封擊穿,波紋管補(bǔ)償器拉壞,各煤氣用戶緊急?;穑郀t被迫緊急休風(fēng),在高爐投產(chǎn)初期已造成兩次這樣的管網(wǎng)事故。根據(jù)此現(xiàn)象,我們對煤氣管網(wǎng)進(jìn)行了充分的分析,為保證高爐及各煤氣用戶的正常生產(chǎn),在低壓凈煤氣管網(wǎng)上增加了3個(gè)DN 300mm的煤氣安全閥,安全閥的開啟壓力為20kPa,水封的擊穿壓力為35kPa。當(dāng)?shù)蛪簝裘簹夤芫W(wǎng)壓力升高到安全閥的開啟壓力時(shí),安全閥自動(dòng)開啟,及時(shí)將煤氣放散出去;當(dāng)煤氣壓力低于安全閥的關(guān)閉壓力時(shí),安全閥自動(dòng)關(guān)閉。因3個(gè)安全閥泄放了部分煤氣,又有放散塔調(diào)節(jié)閥及水封的調(diào)節(jié),自此凈煤氣管網(wǎng)再未出現(xiàn)過問題,保證了凈煤氣管網(wǎng)的安全。

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