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SBR工藝處理丁二醇污水的試驗與研究
文檔作者:
張立崗.段付崗
文檔來源:
陜西陜化煤化工集團有限公司
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更新時間:
2025年04月26日
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SBR工藝處理丁二醇污水的試驗與研究張立崗.段付崗(陜西陜化煤化工集團有限公司。陜西華縣714100)摘要:結合合成氨裝置污水站主要處理高氨氮污水的運行實際,分析輔助處理l。4-T--醇裝置商COD T--醇污水的可行性,闡述試驗期間SBR池的運行狀態(tài)和工藝指標控制情況,評價試驗效果,并提出相應的技術改造方案和建議。關■詞:合成氨污水處理SBR工藝 丁二醇污水COD1概述陜西陜化煤化工集團有限公司比迪歐公司(簡稱比迪歐公司)擁有2套1,4一丁二醇(簡稱丁二醇)裝置,設計能力分別為100kt/a和30kt/a,配套建有一、二期污水處理站,采取A/O工藝,主要處理有機污水.其中COD最高達到5000mg/L以上。目前.一期污水站因所處理的污水無法達標而停用.二期污水站也只能處理30kt/a丁二醇裝置的工業(yè)污水,實現(xiàn)達標排放,達到《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》(COD不大于50mg/L),但無法完全處理100kt/a丁二醇裝置的污水.故一直制約丁二醇生產,無法實現(xiàn)長周期、滿負荷運行。陜西陜化煤化工集團有限公司化肥公司(簡稱化肥公司)擁有2套合成氨裝置和3套尿素裝置??偖a能分別為600kt/a和920kt/a.配套建有污水處理站320 mVh.主要采用SBR工藝處理含氨氮污水。目前,污水站運行基本平穩(wěn),已實現(xiàn)達產達標,可處理所有的生產和生活污水.處理水量約為300mVh,折氨氮標量為79kg/h.處理后的污水可達到中水回用指標.即氨氮含量不大于12mg/L,COD不大于80mg/L。經中水回用站進一步處理后,最終所排放的廢水可達到《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》,即氨氮含量不大于12mg/L,COD不大于50mg/L。根據(jù)化肥公司污水站產能過剩和比迪歐公司污水站產能不足的現(xiàn)狀.擬將比迪歐公司高COD丁二醇污水送人化肥公司污水站進行處理試驗.以緩解整個集團公司的環(huán)保壓力。2可行性分析1)在利用活性污泥法處理各種污水的過程中.微生物的3大主要營養(yǎng)及其配比為C:N:P=100:5:1。只有在此條件下,活性污泥才能保證正常的新陳代謝,這是活性污泥法處理各種含C、N、P污水的理論基礎。2)化肥公司污水站采用SBR法處理合成氨污水.比迪歐公司污水站采用A/O法處理有機丁二醇污水.二者均利用活性污泥降解污水中的污染物成分.這是其共同之處。也為其相互處理對方的污水創(chuàng)造了條件.3)合成氨污水中氨氮含量較高。而COD相對較低,無法滿足活性污泥最基本的生存條件.大多采用添加甲醇的方式.以補充活性污泥不足的C營養(yǎng)。4)現(xiàn)代合成氨工業(yè)中.凈化工序就是利用甲醇來洗滌變換氣中的CO:和H2S等雜質,故在污水站SBR池添加使用過的廢甲醇.可以起到廢物利用的作用。當然,其他污水站也有用葡萄糖、工業(yè)乙醇、化糞水等補充活性污泥所需的C營養(yǎng)。5)比迪歐公司有機污水中的主要成分為丁二醇。丁二醇和甲醇均屬醇類。而丁二醇的C鏈較收稿日期:2015—05—06;收到修改稿日期:2015—07—06。作者簡介:張立崗,男,1964年出生,教授級高級工程師,本科學歷,1986年畢業(yè)于西安建筑科技大學工程機械專業(yè),現(xiàn)任陜西陜化煤化工集團有限公司董事長。E-mail:duanf92009@163.tom。萬方數(shù)據(jù)358 土缸儆 2015年第38卷長.極性較小,同樣有利于微生物細胞質的吸收和代謝。因此,在化肥公司污水處理過程中,可用丁二醇污水代替甲醇補充C營養(yǎng).從而達到兼顧處理的目的。6)丁二醇污水中含有其他少量的醇類,同樣可以用作C營養(yǎng)。但是禁止將含氯離子、重金屬、甲醛和酚酞類等污水送入SBR池,以防活性污泥中毒。7)化肥公司處理合成氨污水時.SBR池中甲醇的最大添加量為240L/h。以甲醇的密度為O.8kg/L計,每小時添加甲醇15min,折標為48k咖。以處理水量為300 m3/h計.其中的甲醇含量為0.016%。8)理論上每1%甲醇溶液中的COD為150000mg/L.故通過添加甲醇所增加的COD為2400mg/L。9)以丁二醇污水中COD為5000mg/L計,若使300m3/h污水中COD升高2400mg/L.即污水中COD由150mg/L升高至2550mg/L.則需添加丁二醇污水306m3/h。10)合成氨工業(yè)污水中氨氮含量基本上維持在150mg/L左右.按理論營養(yǎng)配比計.所處理的污水中COD應為3000mg/L.較反算量2400mg/L還要高。因而丁二醇污水的添加量會更大。11)比迪歐公司需要送人化肥公司處理的丁二醇污水量僅15 m3/h.其所有污水量最大不超過50m3/h.遠低于化肥公司使用丁二醇污水的保守量306m3/h。12)化肥公司污水站處理完所有污水時.其運行負荷不足300m3/h.尚有20m3/h的富余能力.以滿足丁二醇污水的處理需求.可有效緩解丁二醇污水站的壓力。通過以上分析、評估認為。若比迪歐公司丁二醇污水量不超過20m3/h.其中COD不高于5000m∥L,或者說COD折標量不高于250kg/h,則不會對化肥公司SBR工藝產生不良影響.可以進行處理試驗。3試驗方案1)試用丁二醇污水應堅持4項原則:①不影響合成氨污水站的正常運行;②不改變SBR工藝的操作工序;③確保出水質量合格;④邊生產邊試驗、試驗和實踐相結合。2)先在某一個SBR池試驗.再在6個SBR池正式使用:先用汽車罐車拉運.再設計和安裝管道輸送:先間歇式試驗,再連續(xù)運行。3)選擇運行狀態(tài)最佳的6*SBR池用來進行試驗.其出水氨氮含量不高于1 mg/L.COD不高于30mg/L。4)每天先使用1車丁二醇污水.每車約15m3.在4個進水周期分4次加入6*SBR池。5)I臨時安裝1臺污水泵(p:15 m3/h),其進口與罐車相接.出VI接軟管送人CSBR池.每次開泵15min.即丁二醇污水的平均用量僅為3.5m3/h左右。6)使用前.應分析丁二醇污水中COD和Cl_含量,要求COD不高于5000mg/L,C1一含量不高于500 mg/L。7)每天1車,連續(xù)試驗2d;每天2車,連續(xù)試驗6d:每天3車,連續(xù)試驗10d。其前提是工藝狀態(tài)無異常后.再按此增加用量。8)在逐漸增加車次的同時.應適當減少甲醇的添加量,主要以減少硝化段用量為主,反硝化段不減量。9)當前,硝化段加甲醇15 min,反硝化段5min.小計20min。因加甲醇并無計量,故每增加1車次.縮短硝化段加甲醇時間1。5min。10)根據(jù)出水COD含量的變化情況.及時增減甲醇用量或停用甲醇.盡量保持每天使用丁二醇污水的車次不變。11)每天分析丁二醇污水中COD含量.并根據(jù)分析結果調整用量;及時記錄使用車次、開停泵時間、工藝指標和運行狀態(tài)變化等。4試驗情況2014年12月4日起.在6#cSBR池開始添加丁二醇污水。從比迪歐公司用罐車運來的丁二醇污水.其中COD為3286~5000me-/L。罐車就近停放在6#cSBR池的馬路邊,架設l臨時泵(p=15m3/h)和接消防帶.將丁二醇污水定時定點加入至6“SBR池內。第1次連續(xù)試驗8 d.前2d添加丁二醇污水各1車,后6 d各加2車。前3 d,6*SBR池出水COD一直上升.便將硝化段加甲醇時間由10min減少至5 min。試驗期間,6"SBR池運行狀態(tài)和工藝指標變化情況見表1。萬方數(shù)據(jù)第5期 張立崗等.SBR工藝J蠅T--醇污水的試驗與研究 359注:“/”表示儀表故障無數(shù)據(jù).或無記錄.下同。第2次試驗時間是2015年1月20日一2月 月5 Et起,硝化段加甲醇減至5 rain。其中,2月1—8日共20d。每天添加丁二醇污水量為3車。從2 8 Et CSBR池的工藝狀態(tài)和試驗數(shù)據(jù)見表2。裹2第2次試驗期間6'SBR池的工藝控制情況(2015年)注:進水氨氮含量和COD波動大.主要是在線檢測儀器的測量有誤.否則污水站出水質量不會如此穩(wěn)定。5試驗效果1)兩次試驗證明.丁二醇污水對CSBR池的運行并未產生不良影響,出水氨氮含量和COD均可達標。2)試驗期間.根據(jù)添加丁二醇污水的用量,僅對硝化段加甲醇時間進行人為調整.其他工藝指標基本穩(wěn)定。3)盡管試用丁二醇污水量較小,尚未達到可行性分析中的用量.但已達到預期的試驗效果,可推廣試用到其他5個SBR池.或在6‘SBR池持續(xù)加大試用量。4)根據(jù)試驗結果,可實施相關技術改造,而不會影響SBR工藝的穩(wěn)定運行。6改造方案6.1工藝流程采用6個SBR池一起處理丁二醇污水。簡稱多池處理工藝。其工藝過程為:配置T--醇污水專萬方數(shù)據(jù)Z冱镅. 2015年第38卷輸管道.污水由比迪歐公司直接輸送至化肥公司污水站初期雨水池(有效容積2000m,。規(guī)格24.8mxl2.7mx7.0m)內。再由遠程控制的潛污泵(H=15m,p=50mVh)按需用量、定時定點輸送至6個SBR池.即可代替甲醇為活性污泥提供所需的C營養(yǎng)。處理合格的污水通過在線檢測池取樣檢測后。送至中水回用站經二次處理和利用后排放。丁二醇污水添加在6個SBR池內處理的工藝流程見圖1。合格水外排圖1 6個SBR池處理丁二醇污水的工藝流程6.2工藝特點1)采用6個SBR池一起處理丁二醇污水,就是用丁二醇污水代替甲醇為活性污泥提供所需的C營養(yǎng)。2)多池處理模式屬于分步、連續(xù)式運行。每個SBR池處理的丁二醇污水量相對較少。3)根據(jù)SBR工藝運行狀態(tài).丁二醇污水的用量可大可?。蛔愕腃營養(yǎng)可以通過添加甲醇進行補充。4)以處理高氨氮污水為主,保持SBR工藝原有的運行功能。擁有豐富的操作經驗.有利于過程控制。更有利于平穩(wěn)運行。5)工藝過程變化小,改造措施簡單,操作方便靈活.一次性投入少。6)一旦丁二醇污水質量出現(xiàn)較大波動而未及時發(fā)現(xiàn)??赡軐使疚鬯菊w運行造成影響,且影響面大,后果嚴重。6.3改造措施1)在比歐迪公司和化肥公司污水站架設污水專輸管道657 minx3.5 mm.并在初期雨水池上安裝控制閥門馴v50mm。2)將初期雨水池改為丁二醇污水緩沖池。存儲量大,既可有效地混合和均化丁二醇污水,又可減少投資。3)潛污泵原輸送污水進入均質池。現(xiàn)增加去6個SBR池的支管道650mmx3.5mm.并相應安裝6個遠程控制調節(jié)閥門刪50mm。4)保留裝置中原有的加甲醇設施。并保持完好備用。5)SBR池的其他配套設施保持原有模式運行。7結論1)研究表明,用化肥公司合成氨裝置污水站SBR工藝兼顧處理比歐迪公司有機丁二醇污水的工藝方案可行??蓪崿F(xiàn)達標排放。2)試驗證明.在6柏SBR池硝化段添加丁二醇污水代替廢甲醇作為活性污泥的C營養(yǎng).其運行狀態(tài)良好,出水質量合格.故可在其他所有SBR池中添加丁二醇污水,而不影響工藝運行。3)加大丁二醇污水用量時,應同步減少硝化段廢甲醇的添加時間.以保持SBR池污水中COD的平衡和穩(wěn)定.以防添加過量而導致出水COD超標。4)丁二醇污水必須滿足SBR工藝運行條件,禁止其中有毒有害成分超標.否則可能導致活性污泥中毒。應嚴加防范。EXPERmENT AND STUDY ON BUTANOL SEWAGE TREATMENTBY SBR PROCESSZhang Ligang,Duan Fugang(Shaanxi Shanhua Coal Chemical Group Ltd.,Huaxian 714100)Abstract:Considering the practical situation of hi【sh ammonia nitrogen sewage treatment in syntheticammonia waste water treatment station,the feasibility of high COD butanol sewage treatment in 1,4-butanediol plant was studied.The operation status of SBR pond and process index control during experiment weredescribed.The corresponding modification schemes and suggestion were presented according to the evaluationof experiment results.Key Words:synthetic ammonia;sewage treatment;SBR process;butanol sewage;CO
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