(一)事故經(jīng)過
某年6月13日某廠熔蠟車間停工檢修,要把裝置內(nèi)的液氨經(jīng)專用線退到槽車內(nèi)存放。12;30送液氨時,發(fā)現(xiàn)連接專用線與槽車的21m長的鋼絲高壓膠帶接頭處漏氨。12:40生產(chǎn)班長和另一名操作工將膠帶兩端閥門關死,打開中間的導淋,排放膠帶內(nèi)的液氨,準備重新固定膠帶卡子。13:00左右,他們認為膠帶內(nèi)的液氨已排完,開始修理膠帶的管卡子。當換完三個螺絲(螺帽未擰緊),剩最后一個時,膠帶內(nèi)殘存的液氨噴出,使在現(xiàn)場作業(yè)的4人輕度急性氨中毒。
(二)分析
①排放導淋開度不夠,使膠帶內(nèi)液氨排放不徹底;拆管卡子前又未徹底檢查,誤認為膠帶內(nèi)液氨已排凈,匆忙拆卸,造成殘氨噴出。
②專用線與膠帶接頭處長時間沒有檢查和更換,是造成漏氨的原因??傊O備故障,加上盲目拆卸,導致了本次事故的發(fā)生。
(三)防范措施
①檢修有中毒危險的容器、管線,務必要認真檢查,不能大意。應該制定相應操作順序或規(guī)范。
②從事有中毒危險的操作,必須佩戴防毒面具或口罩。