急性氨中毒(1)
評(píng)論: 更新日期:2009年12月19日
(一)事故經(jīng)過(guò)
某年5月3日某廠石蠟車(chē)間成型工段出現(xiàn)下列情況:冷凍機(jī)崗位操作員接班后,按慣例檢查,發(fā)現(xiàn)貯氨罐液面顯示正常,又重新調(diào)整了節(jié)流閥的開(kāi)度,以保證平穩(wěn)供氨。由于白班有一臺(tái)空冷器因檢修停運(yùn),造成冷凍系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)壓力上升。16:35 3號(hào)冷凍機(jī)壓力達(dá)1. 275MPa。約16:50班長(zhǎng)到冷凍崗位檢查,發(fā)現(xiàn)冷凍機(jī)出現(xiàn)溫度超高,即令冷凍機(jī)操作員開(kāi)啟軟化水泵進(jìn)行噴淋冷卻降壓。水泵啟動(dòng)后不上量,停泵處理后再啟動(dòng)時(shí),泵卻不轉(zhuǎn)了。約17:40 3號(hào)冷凍機(jī)抽液氨聲音異常,2人緊急處理,關(guān)小冷凍機(jī)出口閥,冷凍機(jī)暫掛空缸運(yùn)轉(zhuǎn),向機(jī)內(nèi)吹高壓氨氣(1.373MPa)。然后,關(guān)閉貯氨罐節(jié)流閥,發(fā)現(xiàn)貯氨罐無(wú)液面,操作員又將高壓氣閥開(kāi)1/2扣,掛上兩缸。約17:55 2號(hào)冷凍機(jī)亦抽液氨,2人又采取前述方法處理。為了維持正常運(yùn)行,冷凍機(jī)沒(méi)有關(guān)閉,致使低壓系統(tǒng)壓力達(dá)0.412MPa,正常為0.245MPa, 2號(hào)冷凍機(jī)掛6個(gè)缸,3號(hào)冷凍機(jī)掛4個(gè)缸運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種情況下,還在吹高壓氣處理抽液氨。21:10終因低壓系統(tǒng)壓力上升啟跳安全閥,泄漏液氨約250kg,氨氣彌漫,造成28人受到不同程度的毒害,其中9人住院治療。
(二)分析
①冷凍崗位操作員缺乏經(jīng)驗(yàn),忙于開(kāi)水泵,而忘掉按時(shí)檢查,沒(méi)有控制住氨罐和液氨分離器液面,使冷凍機(jī)帶液,打亂正常操作,這是事故發(fā)生的誘因。
②處理不當(dāng),引起液氮分配罐超壓。當(dāng)事者怕影響生產(chǎn)和勞動(dòng)競(jìng)賽,而沒(méi)有采取停成型或關(guān)冷室風(fēng)機(jī)降蒸發(fā)器壓力辦法,導(dǎo)致高壓氣竄入低壓系統(tǒng),這是事故發(fā)生的直接原因。
總之,設(shè)備缺陷,工藝紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán),崗位工人技術(shù)素質(zhì)差,異常情況下應(yīng)變能力低,不能正確處理,導(dǎo)致本次事故的發(fā)生。
(三)防范措施
①設(shè)備缺陷,應(yīng)通過(guò)檢修及時(shí)予以糾正或彌補(bǔ)。
②要通過(guò)安全教育活動(dòng)(包括事故預(yù)想等),懂得嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律的重要性,提高應(yīng)知、應(yīng)會(huì)和處理事故的能力。
③要定期考核,不合格者不得上崗,多次不合格者要與獎(jiǎng)金、晉級(jí)和晉升工資掛鉤。