4、事故教訓(xùn)
(1)建設(shè)部、省建設(shè)廳、市建工局早有明文規(guī)定,凡從事建筑施工塔式起重機(jī)拆裝的隊(duì)伍均應(yīng)通過(guò)省級(jí)建筑主管部門(mén)的資格審查并取得起重機(jī)械拆裝證,方可進(jìn)行施工,作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)理論和實(shí)踐的技術(shù)培訓(xùn),取得起重機(jī)械拆裝上崗證,方可進(jìn)行塔機(jī)拆裝作業(yè)。該塔機(jī)安裝作業(yè)中嚴(yán)重違反上述規(guī)定,僅1人持證上崗,其余7人均無(wú)證作業(yè),屬于嚴(yán)重違章作業(yè)。塔機(jī)必須由具備拆裝資質(zhì)的隊(duì)伍和人員進(jìn)行拆裝。
(2)塔機(jī)是建筑施工的關(guān)鍵設(shè)備,建筑施工離不開(kāi)塔機(jī)。施工企業(yè)應(yīng)按現(xiàn)代設(shè)備管理的方法,對(duì)設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、改造、更新、報(bào)廢全過(guò)程進(jìn)行管理,每個(gè)環(huán)節(jié)都不能掉以輕心。但該企業(yè)自購(gòu)買(mǎi)塔機(jī)7年以來(lái),找不到一點(diǎn)拆裝、使用、保養(yǎng)、維修資料,足以說(shuō)明該企業(yè)的設(shè)備管理水平屬“事后維修”的落后模式,毫無(wú)管理可言。由建設(shè)部頒發(fā)的“建筑機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定”指出,對(duì)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行全員、全部門(mén)、全過(guò)程、全指標(biāo)的綜合管理,對(duì)塔機(jī)而言,其使用、保養(yǎng)、維修等技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面記錄并保存;凡長(zhǎng)期停用塔機(jī)重新使用前,應(yīng)經(jīng)全面維護(hù)保養(yǎng),才一能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用。液壓系統(tǒng)故障約70%來(lái)自液壓油清潔度問(wèn)題,故應(yīng)按規(guī)定清洗液壓系統(tǒng)的油箱、管道、液壓閥,并過(guò)濾液壓油,確保其清潔度。
(3)據(jù)調(diào)研,同廠家、同型號(hào)的塔機(jī)平衡臂拉桿也發(fā)現(xiàn)有縮頸現(xiàn)象,說(shuō)明也曾發(fā)生過(guò)液壓系統(tǒng)失控現(xiàn)象,雖拉桿未斷裂,但已構(gòu)成重大事故隱患。經(jīng)全面檢查,對(duì)此類(lèi)型塔機(jī)逐一全部招回,更換拉桿并全面保養(yǎng)液壓系統(tǒng),杜絕發(fā)生同類(lèi)事故。
案例四 某大廈工程塔式起重機(jī)折臂事故
1、事故概況
1994年7月5日下午,某大廈工程使用的一臺(tái)QTZl00型塔式起重機(jī)發(fā)生起重臂臂節(jié)連接銷(xiāo)軸脫落導(dǎo)致折臂的重大設(shè)備事故,無(wú)人員傷亡。
2、事故經(jīng)過(guò)
1994年7月5日16:00左右,某大廈工程使用的一臺(tái)QTZl00型塔機(jī)(安裝高度29m,臂長(zhǎng)42m)以幅度約13m起吊一捆約2.3t鋼筋時(shí),起重臂第二節(jié)與第三節(jié)吊臂左下弦桿連接銷(xiāo)軸脫落,起重臂從該接頭至臂端向右下扭轉(zhuǎn)落下,臂端觸及地面后停下,導(dǎo)致起重臂、工作平臺(tái)、塔帽、液壓頂升油箱、塔頂拉桿等多處結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞,所幸無(wú)人員傷亡,經(jīng)濟(jì)損失近10萬(wàn)元。
3、事故原因
(1)事故直接原因
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察、分析,本事故是由起重臂第二節(jié)、第三節(jié)臂接頭左側(cè)下弦桿連接銷(xiāo)軸軸端擋板與銷(xiāo)軸脫落造成的。
(2)事故間接原因
1)起重臂臂節(jié)連接銷(xiāo)軸脫落
起重臂臂節(jié)連接銷(xiāo)結(jié)構(gòu)銷(xiāo)軸一端先出臺(tái)階,并在錐度上鉆開(kāi)口銷(xiāo)孔。從結(jié)構(gòu)上分析,銷(xiāo)軸依靠焊接在起重臂上的止擋板限制向左軸向竄動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng),并依靠開(kāi)口銷(xiāo)防止向右竄動(dòng)。發(fā)生事故時(shí),該銷(xiāo)軸的止擋板已脫落,查閱塔機(jī)產(chǎn)品圖樣,該止擋片三面應(yīng)為連續(xù)焊,焊縫高6mm,但該處焊縫僅為點(diǎn)焊,不符合圖紙要求。由一于該銷(xiāo)軸的止擋片脫落,使銷(xiāo)軸發(fā)生軸向竄動(dòng)并脫落。
2)制造工藝缺陷
通過(guò)對(duì)塔機(jī)起重臂工裝與制造工藝的調(diào)查、考察,該止擋片原應(yīng)在工廠內(nèi)焊接,但實(shí)際上是在現(xiàn)場(chǎng)起重臂拼裝后進(jìn)行配焊的,因此焊接質(zhì)量較差。在發(fā)生事故的塔機(jī)起重臂上還發(fā)現(xiàn)多處止擋板存在類(lèi)似焊接缺陷??傊祟?lèi)止擋板對(duì)塔機(jī)轉(zhuǎn)場(chǎng)吊臂多次安裝銷(xiāo)軸難度大,銷(xiāo)軸切削臺(tái)階不易對(duì)準(zhǔn)止擋板下口,當(dāng)銷(xiāo)軸稍有偏斜而沖擊擋板,造成焊縫開(kāi)裂留下隱患。
3)未進(jìn)行安裝驗(yàn)收
塔機(jī)在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝后通過(guò)安裝驗(yàn)收可檢查出存在的安全問(wèn)題并加以整改。但該塔機(jī)安裝后未進(jìn)行安裝驗(yàn)收,不符合GB10057—1988《塔式起重機(jī)檢驗(yàn)規(guī)則》和ZBJ80012一1989《塔機(jī)起重機(jī)操作使用規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定,使設(shè)備存在的安全隱患未能發(fā)覺(jué)并予以排除。
4、事故教訓(xùn)
(1)?銷(xiāo)軸結(jié)構(gòu)不合理
(2)塔機(jī)安裝后,在交付使用前必須由租賃單位、安裝單位、使用單位、監(jiān)理單位組織工程技術(shù)人員按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《使用說(shuō)明書(shū)》的要求共同進(jìn)行自檢驗(yàn)收,做好試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,完善各種管理資料,向有資質(zhì)的法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)申報(bào)檢測(cè),經(jīng)檢測(cè)合格并獲得合格證后方可投入正式使用。
(3)塔機(jī)在使用過(guò)程中,司機(jī)和有關(guān)人員應(yīng)按設(shè)備管理制度對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行點(diǎn)檢和定檢,并作好記錄,確保設(shè)備完好,最為重要的是管理人員應(yīng)有責(zé)任心,事事要落實(shí)到實(shí)處。
案例五 某宿舍樓工程塔式起重機(jī)拆除中平衡臂傾翻事故
1、?事故概況
2002年4月18日13時(shí)30分,某宿舍樓工程塔式起重機(jī)在拆除中平衡臂失控傾翻并猛烈撞擊塔身,正在24m的塔身頂上進(jìn)行拆除作業(yè)的一名操作人員在塔身劇烈擺動(dòng)中墜落地面,送醫(yī)院急救不治身亡,造成塔機(jī)塔身結(jié)構(gòu)局部報(bào)廢、一名工人死亡的事故,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)40多萬(wàn)元。
2、事故經(jīng)過(guò)
2002年4月18日8時(shí),某塔機(jī)拆裝隊(duì)開(kāi)始拆除某宿舍樓工程的QT20型塔式起重機(jī)。該塔機(jī)為固定式,未配備液壓頂升裝置,不能依靠自備設(shè)備降落,但可利用安裝在塔機(jī)平衡臂后部的起升卷?yè)P(yáng)機(jī)及專(zhuān)用工具安裝或拆卸,拆除單位預(yù)計(jì)5人2天可完成拆除工作。至當(dāng)日13時(shí)30分,已拆除起重臂、配重,并按既定拆除程序開(kāi)始拆除平衡臂。當(dāng)時(shí)有4人登上塔機(jī),在塔帽頂部與平衡臂尾部之間穿繞鋼絲繩,l人在地面操縱塔機(jī)起升卷?yè)P(yáng)機(jī)承力,在拆除平衡臂拉桿后,開(kāi)動(dòng)起升卷?yè)P(yáng)機(jī),試圖帶動(dòng)平衡臂從水平狀態(tài)緩慢地繞根部銷(xiāo)軸向下轉(zhuǎn)動(dòng)至垂直狀態(tài)。當(dāng)起升卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)平衡臂向下轉(zhuǎn)動(dòng)150時(shí),平衡臂失控向下轉(zhuǎn)動(dòng)并猛烈撞擊塔身,引起塔身產(chǎn)生劇烈擺動(dòng),正在24m高的塔身頂部進(jìn)行拆除作業(yè)的一名操作人員被甩出墜落,墜落過(guò)程中撞擊塔身構(gòu)件后反彈墜地,速送醫(yī)院急救不治身亡,塔身局部鋼結(jié)構(gòu)報(bào)廢,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10多萬(wàn)元。
3、事故原因
(1)事故直接原因
為將塔式起重機(jī)的平衡臂從水平狀態(tài)轉(zhuǎn)動(dòng)到垂直狀態(tài)并予以拆除,作業(yè)人員在塔帽頂部穿與平衡臂尾部之間穿繞鋼絲繩時(shí),未按照《QT20A型塔式起重機(jī)使用說(shuō)明書(shū)》的要求穿繞為5倍率,以通過(guò)鋼絲繩多倍率降低鋼絲繩承受的拉力,而是錯(cuò)誤地穿繞為1倍率,當(dāng)起升卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)平衡臂從水平位置繞臂根銷(xiāo)軸向下轉(zhuǎn)動(dòng)150時(shí),平衡臂繞臂根的自重力矩超過(guò)卷?yè)P(yáng)機(jī)卷筒的驅(qū)動(dòng)力矩30%,而且越向下轉(zhuǎn)動(dòng)該自重力矩越大,超出了卷?yè)P(yáng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)力矩及制動(dòng)器的制動(dòng)力矩,平衡臂失控快速向下轉(zhuǎn)動(dòng)并猛烈撞擊在塔身上,致使塔身劇烈擺動(dòng),一名站在塔身頂部的工人碎不及防被甩出墜地身亡。
(2)事故間接原因
l)無(wú)證上崗
安裝、拆除塔式起重機(jī)的單位應(yīng)持有拆裝資質(zhì)證書(shū),操作人員也應(yīng)持有拆裝人員上崗證。本案例中不但拆裝單位無(wú)拆裝資質(zhì)證書(shū),而且5名拆裝人員中僅有1名持有塔機(jī)司機(jī)證,其余人員均為無(wú)證上崗。
2)無(wú)施工方案
在塔機(jī)拆裝施工前,應(yīng)根據(jù)本塔機(jī)及本工程的特點(diǎn)編制專(zhuān)項(xiàng)拆除方案,指定拆除工作的人員組織體系,該方案應(yīng)經(jīng)建設(shè)監(jiān)理單位、土建施工單位審批。本案例拆裝單位無(wú)施工方案,監(jiān)理與土建工單位也未要求拆裝單位提供施工方案,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理混亂。
3)無(wú)技術(shù)交底
在塔機(jī)開(kāi)始拆除前,施工對(duì)負(fù)責(zé)人未對(duì)操作工人進(jìn)行安全技術(shù)交底,也未說(shuō)明本次拆除的特點(diǎn)與注意事項(xiàng),各名工人之間對(duì)拆除工作缺少溝通、交流與默契。
4)登高作業(yè)未帶安全帶
本案例中4名登上24米高的塔機(jī)進(jìn)行拆除作業(yè)的操作人員均未戴安全帶,缺少最基本的安全防護(hù),不能防范突發(fā)事故。
4、事故教訓(xùn)
(1)安裝、頂升、拆除塔式起重機(jī)應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員承擔(dān)
(2)應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案
(3)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底
(4)應(yīng)佩帶安全防護(hù)用品
案例六 某體育館工程塔式起重機(jī)整機(jī)傾覆事故
1、事故概況
2001年3月8日晚,某體育館工程使用的QTZ60型塔式起重機(jī)在起吊混凝土料斗時(shí)發(fā)生整機(jī)傾覆事故,致使司機(jī)受傷、塔式起重機(jī)報(bào)廢、項(xiàng)目部臨時(shí)活動(dòng)房局部被砸塌,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30余萬(wàn)元。
2、事故經(jīng)過(guò)
2001年
3月8日晚
8時(shí)35分,某體育館工程中的QTZ60型塔式起重機(jī)在起吊混凝土料斗時(shí),塔身根部朝平衡臂方向的兩根地腳螺栓斷裂,塔式起重機(jī)朝起重臂方向發(fā)生傾覆,司機(jī)未及逃生而受傷,塔式起重機(jī)大部分鋼結(jié)構(gòu)變形,運(yùn)行機(jī)構(gòu)破損,整機(jī)幾乎報(bào)廢;起重臂在墜落過(guò)程中砸塌二層項(xiàng)目部臨時(shí)活動(dòng)房局部,并插入樓下車(chē)庫(kù)中,所幸夜間值班人員不在該房間內(nèi),而原停放在車(chē)庫(kù)內(nèi)的紅旗轎車(chē)出車(chē)在外,未造成更大的傷亡與經(jīng)濟(jì)損失,但該事故是一起人為的嚴(yán)重的機(jī)械設(shè)備事故。