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某煤礦瓦斯事故原因分析及預防

  
評論: 更新日期:2011年04月18日

 某集團公司現有生產礦井9個。其中,賀西,雙柳,中興3個礦為高瓦斯礦,新陽、新峪、新柳、河東、曙光和紫金為低瓦斯礦;煤層自燃傾向性,新峪、新柳、雙柳與河東為I類,新陽,、紫金為II類,賀西、中興、曙光為III類。從該公司1956~2008年發(fā)生瓦斯事故統(tǒng)計可知,共11起,死亡53人,分別占事故總數2.1%和9.5%。其中,從1984年到2008年,連續(xù)25年未發(fā)生重大瓦斯事故。但是,其所占次數是第5位,人數為第3位。說明發(fā)生次數不頻繁,但危害十分嚴重。

  1 集團公司瓦斯事故

  1.1 瓦斯積聚 統(tǒng)計表明,瓦斯積聚主要原因是無風、無循環(huán)風造成。掘進工作面、盲巷、留煤眼和采空區(qū)等為主要積聚區(qū)。

  2 瓦斯事故預防

  2.1 防止礦井瓦斯積聚

  2.1.1 加強通風管理,要求礦井擁有安全可靠,獨立,且風向合理、風量穩(wěn)定的通風系統(tǒng)。

  2.1.2 及時處理積聚的瓦斯,堅持“預防為主,治理為輔”的原則。①封閉長期不用的盲巷、盲硐;②未封閉的盲硐區(qū)安設風板及風簡分叉;③臨時停工的工作面,不得停風;④機采工作面及機組應配水力引射和環(huán)隙壓風引射送風設備。

  2.1.3 積聚大量瓦斯的巷道,不要瞬間啟動風機,應制定安全疏排方法。

  2.1.4 嚴格執(zhí)行規(guī)程,必要時,積極建立瓦斯監(jiān)控檢測系統(tǒng)。

  2.1.5 分源瓦斯治理及抽放,掘進工作面瓦斯超過3m3/min、回采工作面超過5m3/min,應采取抽放瓦斯辦法。

  雙柳煤礦306工作面所采的屬二疊系山西組下段頂部3#+4#煤層,總厚度3.6~3.8m,平均3.6m。該區(qū)內煤層穩(wěn)定,結構復雜,含3層左右黑色泥巖夾矸層,煤層傾角0~14。,平均6o。

  在306運巷前進方向右?guī)秃?06尾巷前進方向左幫,施工鉆孔進行抽采,鉆孔從工作面停采線依次往里(沿煤層傾向)布置,鉆孔隨工作面的向前掘進逐步施工,且工作面迎頭與相近的鉆孔間距不得超過50m。鉆孔間距6m,鉆孔開孔直徑D129mm,打8m后換用89mm鉆頭,孔徑91mm。306運巷、尾巷前5個鉆孔參數見表1、2。

  利用地面的永久瓦斯抽采系統(tǒng)抽采。該系統(tǒng)由兩臺2BEC52型水環(huán)真空泵及其配套設施構成。306運巷抽采管路敷設為:地面抽采泵→抽排鉆孔→鉆孔下口→集中回風→南回風巷→三采回風巷→306回風聯巷→306尾聯巷→306運巷。306尾巷抽采管路敷設為:地面抽采泵→抽排鉆孔→鉆孔下口→集中回風→南回風巷→三采回風巷→306回風聯巷→306尾巷。306運巷和尾巷各鋪設一趟D219mm玻璃鋼管,運巷、尾巷管路均沿巷道前進方向左側鋪設,并與三采回風巷D426mm主管路連接。靜壓力大于30KPa時,千米漏氣量不大于3m3/min。

  抽采設備使用2BEC52型水環(huán)式真空泵兩臺;電機型號YYK3554-4,功率250kW;鉆機選用SGZ-ⅢB、300鉆機3臺。

  抽采干管選用D426mm玻璃鋼管,306尾巷抽采管路選擇203mm玻璃鋼管1060m,306運巷抽采管路選擇203mm玻璃鋼管700m,且管路要隨著工作面的向前推進逐步延接。

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