2.3 分風器改造升級
以往局部通風機分風器通常采用膠質風筒布分風器,長距離掘進面大功率風機供風時經常造成分風器破裂,需經常更換分風器,給局部供風帶來諸多安全隱患。升級后采用 3mm厚鐵質分風器,使以上問題迎刃而解,大大提高了供風安全。鐵制分風器與一般風筒分風器外形基本相同,其內部加入能夠來回擺動的擋風板裝置,以實現(xiàn)專備用風機的相互切換供風。Ф 600mm分風器制作示意圖如圖 2。
2.4 安全監(jiān)測電纜升級改造
監(jiān)測電纜由以往的橡膠電纜升級為屏蔽電纜,從而大大增強了監(jiān)測電纜的抗干擾性能和使用壽命。
2.5 自動倒臺開關升級
自動倒臺開關升級為 QBZ - 80 /120 - SF局部通風用礦用隔爆型真空電磁開關。升級后,代替了原來兩臺 QBZ - 80真空開關和一臺自動倒臺裝置,具有投資小、接線工藝簡單、故障點 (率 )小、維修使用方便、保護性能齊全、體積小、便于搬運的優(yōu)點。
2.6 風機升級
采用大功率局扇,如 FBD型2×15kW、2×30kW對旋局扇,全風壓增至 4850~6500Pa,有效克服了風筒長距離供風阻力大、風量小的問題。
2.7 風筒升級
以往掘進工作面采用普通膠質風筒進行供風,升級后采用新型大直徑 (800~1000mm)的納米強力膠質風筒,即每隔 2m在風筒上加一個加強筋,這種風筒具有供風能力強,使用持久、重量輕、安裝方便、拼接靈活等優(yōu)點,從而大大提高了長距離供風質量,終點到達風量提高 20%。
2.8 風筒延接方法改進
在原有傳統(tǒng)的雙反壓邊延接風筒接口方法的基礎上,在兩風圈里側增加一條鋼絲加強箍,大大減少了風筒接頭漏風量,同時徹底清除了風筒因接口不牢造成脫節(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。
2.9 風筒高阻力段處理方法
1) 對風筒彎拐地點設置雙層彎頭。
2) 對風筒拐彎處前后 20 m范圍內風筒對口風圈進行鐵絲纏繞式加固。
3) 由于受風筒防逆風裝置影響,造成風門前后及中間風筒供風阻風力增大,風筒容易脫節(jié),影響局部通風安全,因此,在防逆風裝置上焊接防脫箍及采用風布條每隔 2m對風筒周邊進行加固。
2.10 局部通風監(jiān)測裝備的安裝
在局部通風機上安裝 KTC90型風機開停傳感器,與監(jiān)測主機聯(lián)網后能夠全天 24h不間斷監(jiān)測風機開停狀態(tài); 在局部通風機上安裝 KD - 1或 KTJ20型饋電傳感器,能夠全天 24h不間斷監(jiān)測被控開關負荷側的供、斷電狀態(tài)。
3 實驗效果
實驗在超化礦 15運輸巷、21091 (東 )上付巷等掘進工作面進行,掘進工作面設計長度 1500 m,瓦斯絕對涌出量1.5~2.0m3/min,掘進施工方式為炮掘掘進,采用 10.5m2 29號 U型鋼支護,掘進面局部通風供風距離近 2000m。
通過對 15運輸巷、21091 (東 )上付巷等掘進面局部通風可靠性進行升級改造,成功解決了掘進距離 1500m、供風距離 2000m的超長掘進工作面安全可靠供風問題。另外,15運輸巷局部通風升級改造前后同比節(jié)約通風維護材料費用 23000元。
4 結語
通過對長距離掘進工作面局部通風安全可靠性進行升級改造,能夠切實有效地解決突出礦井長距離掘進工作面通風可靠性問題,大大增強了局部通風的安全性,并且能夠從根本上成功解決突出礦井長距離掘進工作面常規(guī)局部通風的以下弊端:①局部通風機供電系統(tǒng)安全系數(shù)相對較低; ② 小功率局部通風機供風量不足; ③一般柔性風筒強度不夠,不能滿足大功率局扇供風的安全要求; ④一般柔性局部通風筒接口容易脫節(jié); ⑤一般局部通風機分風器損壞頻繁; ⑥在突出威脅區(qū)、危險區(qū)煤層掘進時,防風流逆轉。