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汽水分離再熱器疏水箱水位波動的處理

  
評論: 更新日期:2008年05月12日

0 概 述

汽水分離再熱器(MSR)分3步對高壓缸的排汽進行除濕和加熱:首先由MSR分離段波紋形分離板進行除濕,分離再熱蒸汽中的水份;而后進入分離段上方的一級再熱器,由高壓缸的抽汽進行加熱,抽汽的疏水進入抽汽疏水箱;然后進入二級加熱器,由新蒸汽進行加熱,新蒸汽疏水進入新蒸汽疏水箱,然后排往高加,不凝結氣體通過正常排氣管道排入凝結器和部分進入高加(如圖1的簡單示意圖)。經過MSR的再熱蒸汽進入低壓缸。

1 故障現象

2001-01-06,機組功率955 MW,加熱新蒸汽流量穩(wěn)定(39.8 kg/s),新蒸汽疏水箱水位穩(wěn)定。隨后因為處理B列高加的故障,隔離B列高加后MSR加熱用的新蒸汽流量一直波動(36~52kg/s),新蒸汽疏水箱的水位也大幅度波動(幅度為160~180mm)。1月23日開始降負荷,隨著負荷的降低,加熱新蒸汽流量的波動幅值逐漸減小,當負荷降到875 MW時,新蒸汽流量的波動消失,新蒸汽疏水箱水位波動亦消失。當負荷增加后,波動又出現。

2 原因分析

從MSR的結構及系統(tǒng)的運行原理,分析認為可能有如下原因:

(1)測量儀表故障;

(2)加熱用新蒸汽進口波動;

(3)新蒸汽疏水的排氣不暢;

(4)新蒸汽疏水箱的排水不暢;

(5)MSR內部加熱用新蒸汽有短路。

3 運行中的檢查試驗

在機組運行的情況下,對上述分析進行驗證檢查:

(1)檢查測量儀表正常。

(2)檢查控制新蒸汽進入MSR控制閥正常;當負荷降到875 MW時,新蒸汽流量波動消失,新蒸汽疏水箱水位波動亦消失。因此表明MSR新蒸汽進汽正常。

(3)檢查排向凝汽器的正常排氣閥,開啟正常;檢查至高加的排氣,未見異常;當機組功率989MW時,試驗打開另一排向凝汽器的應急排氣閥(正常運行時要求關閉),疏水箱水位不再波動,新蒸汽流量為41 kg/s且穩(wěn)定。

通過檢查說明兩點:MSR新蒸汽疏水的不凝結氣體的排氣量有增加;正常排氣閥后的管道可能有堵塞。

(4)檢查疏水箱排水閥門的控制回路和閥門的調節(jié)特性,正常。疏水箱的疏水線路有兩條(應急疏水和正常疏水),對它們進行了切換檢查:將正常疏水閥門由自動切換手動狀態(tài),應急疏水閥關閉,保持此狀態(tài)約30min,疏水箱水位波動幅度基本不變;將應急疏水閥開啟,正常疏水閥門處于手動狀態(tài),保持約30min,疏水箱水位波動幅度亦基本不變。因此可以認為疏水回路工作正常。

(5)MSR內部加熱用新蒸汽有無短路,在機組運行時無法檢查,只有在機組停運后進行。

4 機組運行時的處理措施

經過上述試驗,在機組運行情況下,無法進行進一步的檢查和處理,為保持加熱新蒸汽的流量穩(wěn)定、疏水箱水位穩(wěn)定,將MSR新蒸汽疏水的應急排氣閥開啟。同時分析認為開啟此閥后對機組的運行影響很?。洪y后有一流量孔板,其設計流量為MSR加熱新蒸汽流量的3%,開啟后對機組負荷影響很?。粚δY器的沖刷很??;對凝汽器真空影響很小。

5 停機后的檢查

(1)對正常疏水閥后的節(jié)流孔板及管道進行檢查,未發(fā)現堵塞。

(2)檢查MSR內加熱新蒸汽分隔板(用于對新蒸汽的進出口進行分隔,防止短路),發(fā)現隔板的螺栓松動,密封條損壞,因此加熱的新蒸汽在此處形成短路,造成疏水箱中的壓力和不凝結氣量增加。

6 總 結

在發(fā)現MSR新蒸汽疏水箱水位波動后,對原因進行了仔細的分析,根據分析的結果有步驟地進行驗證和檢查,很快就發(fā)現了故障的原因,找到了可行的臨時處理方法:在發(fā)現MSR分隔板的螺栓松動故障后,重新對螺栓的鎖緊方法進行改進,提高鎖緊片的材質,有效地防止了在機組運行后出現的螺栓松動故障。通過如此處理后,MSR的新蒸汽疏水箱一直運行正常。(鄒先明)

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