1 設備狀況
神頭第二發(fā)電廠2臺500 MW發(fā)電機轉(zhuǎn)子額定電流3 566 A,空載電流1 080 A。滑環(huán)制造直徑500 mm,最小直徑485 mm,每個環(huán)的碳刷數(shù)為36,碳刷尺寸32 mm×32 mm×64 mm,原捷克機組隨機所帶的碳刷型號F22、EN667,額定電流密度9.8 A/cm2(每個碳刷額定電流107.52 A),采用兩排離心風機冷卻。機組投產(chǎn)近10年,原捷克機組隨機所帶碳刷已經(jīng)用完,現(xiàn)用碳刷為中英合資上海摩根碳制品有限公司產(chǎn)品,型號為NCC 634,線速度78.5 m/s,電流密度6.3~10 A/cm2,摩擦系數(shù)0.25,體積密度1.28 g/cm3,碳刷壓力范圍0.21~0.42 kg/cm2,電壓降大于2.5 V。
2 碳刷的異常運行狀況
(1) 碳刷電流偏差大,尤其是負極并聯(lián)運行碳刷電流偏差較大,小時幾安培,大時會超過200 A。
(2) 碳刷磨損比較嚴重,從1999年度碳刷更換記錄中統(tǒng)計,2號發(fā)電機運行5 386 h,使用周期大約2 160 h(3個月)。正常情況下,碳刷磨損標準是小于2.5 mm/kh,而我廠磨損達14 mm/kh,大約是標準的5.5~5.6倍。
(3) 刷辮長期過熱變色,尤其是刷體與刷辮的連接鉚釘在運行中全部變色。
(4) 發(fā)電機10瓦處油霧等有害氣體,造成刷架內(nèi)積粉塵較多。
(5) 刷握與刷架呈封閉型面接觸,運行中無法徹底清理粉塵。
3 碳刷電流偏差大、磨損嚴重原因分析
3.1 碳刷方面
(1) 硬度:上海摩根合資產(chǎn)品與機組原碳刷相比硬度大,機械磨損嚴重。
(2) 碳刷本身電阻: 由于不同批次的碳刷混用,其電阻系數(shù)不一樣,運行中造成碳刷溫升相差大,導致并聯(lián)碳刷的電流分配不均勻,不僅個別電流超標,而且磨損增大。
(3) 刷體與刷辮的接觸電阻大(連接鉚釘、刷辮變色)造成碳刷溫度高。
3.2 刷握方面
訂做的一批刷握結(jié)構(gòu)與原配相比不規(guī)格,碳刷在刷握內(nèi)不能活動自如:由于運行中的碳刷并非36塊長短完全一致,故彈簧壓力也各不一樣,而且壓力大小沒有工具測量,只能靠手感,很難保證彈簧壓力的標準;再者由于碳刷過熱會造成彈簧退火,使壓力減小,造成部分碳刷電流減小。
3.3 滑環(huán)方面
(1) 由于滑環(huán)在碳刷著火事故中曾進行過切削和打磨,與原設計直徑500 mm相比小了許多,而整個刷架沒有做相應改造,不利于有效接觸。
(2) 滑環(huán)的極性不能及時調(diào)整,對滑環(huán)磨損也很嚴重。
3.4 刷架方面
從部分碳刷與滑環(huán)接觸面可以看出,碳刷中心線并非完全垂直于滑環(huán)圓周切面,有一定的傾斜角度。傾斜勢必造成碳刷的接觸不良、彈簧壓力不一致,刷握與滑環(huán)表面距離不一致,碳刷有效接觸面有差別:刷架周邊有毛刺不光滑,易掛碳粉和粉塵,這都會造成碳刷電流偏差增大。