摘要:針對(duì)軸流轉(zhuǎn)槳水輪機(jī)受油器銅瓦磨損嚴(yán)重原因分析,發(fā)現(xiàn)受油器操作油管越下端擺度較大,修正操作油管軸線至合格。
關(guān)鍵詞:油器 銅瓦 軸線
1 概述
沙溪口水電廠共有4臺(tái)75MW水輪發(fā)電機(jī)組,水輪機(jī)為軸流轉(zhuǎn)漿式型號(hào)為ZZF01-LH-800,發(fā)電機(jī)為全傘式,型號(hào):SF75-80/13000,自1987年12月至1990年12月4臺(tái)機(jī)組相繼投產(chǎn)發(fā)電,每臺(tái)機(jī)組的首次大修都是在發(fā)電機(jī)組投運(yùn)一年后引進(jìn)的,第一輪大修周期間隔5年。但大修分解拆開受油器時(shí)均發(fā)現(xiàn)受油器銅瓦面磨損嚴(yán)重,特別是最下端浮動(dòng)瓦和中間端之固定瓦,均有不同程度的圓周磨損痕跡,浮動(dòng)瓦最深磨損痕跡深度達(dá)1mm,浮動(dòng)瓦與回轉(zhuǎn)軸的間隙大于最大的允許值范圍,同時(shí)受油器回轉(zhuǎn)軸與固定銅瓦也存在刮傷傷痕,初步分析可能是油質(zhì)不良或安裝質(zhì)量存在問(wèn)題造成,處理的辦法是把刮傷的內(nèi)、外操作油管磨光,重新更換銅瓦,并對(duì)配合間隙進(jìn)行合理的分配后裝復(fù)。又經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,受油器外操作油管與浮動(dòng)瓦配合處出現(xiàn)噴油,調(diào)速器漿葉不能投入自動(dòng)運(yùn)行,造成壓油泵頻繁啟動(dòng),并有溜負(fù)荷現(xiàn)象。經(jīng)對(duì)其它臺(tái)次的機(jī)組大修同樣發(fā)現(xiàn),下端浮動(dòng)瓦和中端固定瓦均有磨損現(xiàn)象。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
從受油器的結(jié)構(gòu)示意圖(圖1)可以看出,內(nèi)操作油管的上、下固定銅瓦是固定在受油器本體上的,并于內(nèi)操作油管(轉(zhuǎn)動(dòng)部件)間的配合間隙為0.16mm,另一個(gè)起密封作用并與外操作油管相配合的浮動(dòng)瓦同樣也鑲在受油器的支座上,其徑向移動(dòng)量(單邊)為1.5mm,與外操作油管的配合間隙為0.28mm,它的上、下端面總間隙為0.10mm ,當(dāng)外操作油管擺度較大時(shí),可以隨操作油管的擺動(dòng)而左右移動(dòng),自行調(diào)節(jié)中心,使之處于浮動(dòng)狀態(tài)。
沙電機(jī)組內(nèi)、外操作油管子是可分離式組裝,組裝后將內(nèi)、外操作油管放在專用測(cè)同心度架上進(jìn)行同心盤車或上
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機(jī)床進(jìn)行同心度盤車,其同心度要求在小于0.05mm,并用螺栓聯(lián)接,能夠滿足同心要求,與發(fā)電機(jī)上端軸處操作油管聯(lián)接后進(jìn)行機(jī)組整體軸線盤車調(diào)整,為了查明受油器銅瓦磨損原因,消除造成受油器銅瓦磨損的隱患,提高機(jī)組的安全穩(wěn)定性,1995年,對(duì)# 2機(jī)組軸線盤車過(guò)程中,在外操作油管同一平面互為90度的底圓處多裝了兩架百分表進(jìn)行盤車監(jiān)視,盤車結(jié)果發(fā)現(xiàn)外操作油管凈擺度值比較大,測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
表一 #2機(jī)大修受油器內(nèi)、外操作油管盤車記錄 單位:0.01mm
凈擺度 內(nèi)操作油管 -0.11 -0.04 +0.06 +0.13
外操作油管 +0.15 -0.06 -0.19 -0.22
外操作油管底端 +0.19 -0.12 -0.24 -0.29
但由于大修工期等原因,末對(duì)其存在的問(wèn)題進(jìn)行反工(再吊出上機(jī)架、上端軸)進(jìn)行處理,只是將受油器操作油管法蘭止口進(jìn)行修刮平移和刮紫銅墊處理,并用定位銷定位。經(jīng)特殊處理后裝復(fù)。
3 因果分析
分析我廠的受油器銅瓦磨損程度可知,內(nèi)操作油管下端固定銅瓦有少量的磨損,且越靠近內(nèi)操作油管下端越嚴(yán)重,96年#3機(jī)組大修操作油管軸線調(diào)整時(shí)避免95年#2機(jī)組大修操作油管軸線調(diào)整反工現(xiàn)象,95年#2機(jī)組大修操作油管軸線調(diào)整已經(jīng)證實(shí)操作油管的安裝時(shí)擺度值偏大,操作油管軸線與機(jī)組旋轉(zhuǎn)軸線不重合,從上到下越靠近下端浮動(dòng)瓦擺度越大。操作油管在運(yùn)行期間,不僅作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),而且還要隨機(jī)組負(fù)荷變化,操作漿葉的開與關(guān)做上、下運(yùn)動(dòng),當(dāng)油管向上開啟漿葉運(yùn)動(dòng)時(shí),內(nèi)、外操作油管的下端固定銅瓦及浮動(dòng)瓦處擺度值不斷增大,若擺度值超過(guò)銅瓦的配合間隙值,必造成受油器下銅瓦及浮動(dòng)瓦產(chǎn)生磨損,并隨運(yùn)動(dòng)時(shí)間的推移而加劇。
從圖二可知,轉(zhuǎn)輪活塞上端面至受油器長(zhǎng)達(dá)18m,并由5節(jié)長(zhǎng)短不同的操作油管通過(guò)法蘭連成一體,雖然每一節(jié)油管間的法蘭都有止口,但是,法蘭與法蘭之間密封厚度很難保證均勻,致使法蘭螺栓聯(lián)結(jié)后,預(yù)緊力難以保證,上下油管之間的同心度也不能保持一致。大修裝復(fù)操作油管時(shí),先把水輪機(jī)段操作油管經(jīng)過(guò)修刮其下端法蘭墊片和調(diào)整螺絲預(yù)緊力,求得與水輪機(jī)大軸的同心度,但是,水輪機(jī)主軸法蘭至發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端的操作油管聯(lián)結(jié)后,無(wú)法保證與水輪機(jī)段的同心度,因?yàn)椴荒懿捎枚啻纹鸬蹀D(zhuǎn)子來(lái)調(diào)整其同心度,只能靠測(cè)量水輪機(jī)主軸與發(fā)電機(jī)主軸聯(lián)接法蘭間的傾斜度和法蘭的同心度,轉(zhuǎn)子上端操作油管與導(dǎo)向銅套之間的間隙(導(dǎo)向銅襯套與操作油管間的配合間隙為0.30mm),處理兩段操作油管間的紫銅墊片求得同心,再將轉(zhuǎn)子與水輪機(jī)主軸法蘭聯(lián)結(jié),繼而測(cè)量操作油管與導(dǎo)向銅襯套之間的間隙是否均勻,即可判斷操作油管的傾斜度,但測(cè)量的結(jié)果多是靠單邊或接近于靠向單邊,必然造成聯(lián)結(jié)轉(zhuǎn)子上端軸處的操作油管傾斜度增大。
4 處理方法
1996年在對(duì)#3機(jī)組大修中,在安裝至發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端軸處時(shí),測(cè)量其操作油管與轉(zhuǎn)子中心銅襯套間隙,結(jié)果同心度并不理想,(實(shí)測(cè)結(jié)果+X方向0.03mm、-X方向0.25mm、+Y方向0.16mm、-Y方向0.14mm),操作油管靠向+X方向,如果就此裝復(fù)上端軸段處的操作油管,勢(shì)必造成此段軸的上端不同心度增大。為此我們采取將此段操作油管裝復(fù),再將發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端軸裝復(fù),測(cè)量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端軸之上端法蘭與操作油管的周邊間隙。(實(shí)測(cè)結(jié)果+X方向1.8mm、 -X方向3.2mm 、+Y方向2.5mm、-Y方向2.5mm)
1、受油器段操作油管 2、上端軸段操作油管 3、發(fā)電機(jī)軸段操作油管 4、水輪機(jī)軸段操作油管
5、槳葉活塞段操作油管 6、受油器上下固定瓦 7、受油器浮動(dòng)瓦
圖二
根據(jù)因果分析和測(cè)試結(jié)果,須對(duì)發(fā)電機(jī)上端軸段處操作油管進(jìn)行處理。首先分解拆除發(fā)電機(jī)上端軸,再根據(jù)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端軸之上端法蘭與操作油管的周邊間隙測(cè)量結(jié)果和已知的操作油管法蘭直徑500mm,長(zhǎng)度2500mm。分解拆除發(fā)電機(jī)上端軸段處操作油管,按以上測(cè)量數(shù)據(jù),對(duì)操作油管法蘭間的紫銅墊片-X方向處梯形比例等分進(jìn)行精修刮0.14mm,重新裝復(fù)操作油管和發(fā)電機(jī)上端軸。重復(fù)上述的測(cè)量,檢查調(diào)整后的偏心及傾斜,直至偏心達(dá)到要求,方可進(jìn)行上機(jī)架和受油器段操作油管的安裝,及機(jī)組整體軸線盤車調(diào)整。
對(duì)受油器整體盤車中,從發(fā)電機(jī)上端軸處操作油管傾斜后強(qiáng)迫修正修刮受油器段操作油管法蘭紫銅墊,使之法蘭面產(chǎn)生傾斜,只需按照盤車的凈擺度值及公式:
h=DK/L(h-傾斜高度、D-法蘭直徑、K-凈擺度1/2、L-百分表至操作油管法蘭面距離)
按圖二(b)操作油管處理方法,進(jìn)行受油器的紫銅墊修刮后,受油器段操作油管完全能夠達(dá)到擺度要求,消除了造成受油器銅瓦磨損的隱患。
見表(二)
表二(b) ?。?機(jī)大修受油器內(nèi)、外操作油管盤車記錄 單位:0.01mm
凈擺度 內(nèi)操作油管 +0.04 0.00 -0.07 -0.09
外操作油管 -0.05 +0.07 +0.10 +0.12
外操作油管底端 -0.07 +0.03 +0.08 +0.11
5 實(shí)施效果
綜上所述,機(jī)組經(jīng)過(guò)小修及四年后的大修檢查,并未有嚴(yán)重的受油器銅瓦磨損現(xiàn)象,漿葉可投入自動(dòng)運(yùn)行,調(diào)速器壓油泵也無(wú)頻繁啟動(dòng)和溜負(fù)荷現(xiàn)象,根據(jù)因果分析和測(cè)試結(jié)果,將發(fā)電機(jī)上端軸段操作油管法蘭間墊片修刮校正,測(cè)量操作油管與上端軸的同心度是否同心,再裝復(fù)受油器操作油管,進(jìn)行機(jī)組整體軸線盤車調(diào)整,使受油器段操作油管擺度值符合規(guī)定要求,經(jīng)多臺(tái)機(jī)組實(shí)踐證明,用此方法進(jìn)行軸線調(diào)整,受油器徑向銅瓦磨損量小,油泵啟動(dòng)正常,無(wú)溜負(fù)荷現(xiàn)象。確保了機(jī)組安全、可靠運(yùn)行。