前言
火電廠鍋爐"四管"爆漏是長期困擾火電廠安全生產(chǎn)的一大難題,因其引發(fā)的事故率高,對(duì)發(fā)供電和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響很大。據(jù)我國電力某集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì),2003年一季度全公司一類障礙57次,火電廠鍋爐占30次,其中21次是鍋爐"四管"泄漏,占鍋爐障礙總數(shù)的70%,占該集團(tuán)公司一類障礙的36.8%,嚴(yán)重影響火電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。江西省南昌發(fā)電廠2臺(tái)125 MW機(jī)組分別于1988年10月和1989年9月投產(chǎn),運(yùn)行時(shí)間較長,且常年燃用劣質(zhì)煤,鍋爐設(shè)備磨損嚴(yán)重,20世紀(jì)90年代中期"四管"爆漏頻繁。針對(duì)南昌電廠的實(shí)際情況,采取相應(yīng)的對(duì)策及防范措施,減少了"四管"爆漏的發(fā)生。
1 "四管"爆漏的主要原因
1.1 燃用劣質(zhì)煤,加劇磨損
近幾年來,由于煤炭市場供求日趨緊張,煤質(zhì)呈逐年下降趨勢,從近3年看,南昌電廠的煤質(zhì)熱值、灰份年平均值分別為2000年16.467 MJ/kg、40.13%;2001年為16.15 MJ/kg、43.01%;2002年為15.52 MJ/kg、45.91%; 2003年1季度為15.04MJ/kg、46.57%。由于南昌電廠2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間均在10年以上,加上燃煤灰份含量增加,致使鍋爐受熱面磨損加劇。
1.2 機(jī)組升降負(fù)荷頻繁,導(dǎo)致爐管熱疲勞
機(jī)組擔(dān)負(fù)調(diào)峰任務(wù),2000-2002年3年中2臺(tái)125 MW'機(jī)組平均負(fù)荷分別為95.18 MW、90.94MW、101.30MW。機(jī)組啟、停或負(fù)荷變動(dòng)頻繁,負(fù)荷高時(shí)達(dá)125 MW,低時(shí)只有65MW,高低負(fù)荷之間相差懸殊,引起爐管金屬熱疲勞導(dǎo)致爆管。如前隔墻省煤器管在運(yùn)行中曾被拉斷。又如鍋爐四角水冷壁管與燃燒器風(fēng)箱在熱態(tài)時(shí),因膨脹不均勻,造成風(fēng)箱筋板焊縫多次拉裂水冷壁管。
1.3 煤質(zhì)變化大,易超溫
南昌電廠燃煤設(shè)計(jì)低位發(fā)熱為14.66 MJ/kg。因煤質(zhì)變化頻繁且偏離設(shè)計(jì)值太大,致使運(yùn)行風(fēng)量調(diào)整不能適應(yīng)變化的需要,引起短時(shí)超溫累積成長期過熱而引發(fā)爆管。2000年人爐煤低位發(fā)熱量高時(shí)達(dá)19.05MJ/kg,低時(shí)只有13.64MJ/kg;2001年最高達(dá)20.03MJ/kg,低時(shí)只有13.72MJ/kg;2002年高時(shí)也有18.55MJ/kg,低時(shí)只有12.35MJ/kg。
1.4 煙氣流通部位設(shè)計(jì)欠妥
設(shè)備設(shè)計(jì)布局或結(jié)構(gòu)不合理,使某些部位煙氣走廊煙速增大,加劇了沖刷磨損。例如前隔墻省煤器下集箱距低溫再熱器彎頭太近,使煙氣碰撞下集箱形成渦流沖刷低溫再熱器彎頭,多次爆管。
1.5 爐管腐蝕和焊口質(zhì)量問題
管子腐蝕和安裝、檢修時(shí)焊接質(zhì)量欠佳也是"四管"爆漏的原因?;痣姀S燃煤中含有的Na、K、S等元素在燃燒后產(chǎn)生氧化物,凝結(jié)在爐管上,與煙氣中的SO3,反應(yīng)成硫酸鹽,該硫酸鹽有粘性,形成結(jié)渣,煙氣中的SO3,穿過灰渣與爐管表面上的Fe2O3,和硫酸鹽發(fā)生反應(yīng)生成低熔點(diǎn)的復(fù)合硫酸鹽,當(dāng)覆蓋于管壁外表面的硫酸鹽與管材氧化后生成的氧化物形成低熔點(diǎn)液態(tài)共晶時(shí),就會(huì)構(gòu)成"基體金屬-氧化膜-熔鹽層-含硫煙氣"的4相3界面系統(tǒng),導(dǎo)致爐管發(fā)生以電化學(xué)過程進(jìn)行的熱腐蝕;局部還存在較嚴(yán)的沖蝕磨損。
焊口的質(zhì)量也不能忽視,鍋爐主省煤器下集箱短管焊口曾2次出現(xiàn)泄漏,通過檢查分析,認(rèn)定是原焊口質(zhì)量存在缺陷,經(jīng)年長日久腐蝕出現(xiàn)小孔泄漏。
2 "四管"防爆的應(yīng)對(duì)措施
2.1 加強(qiáng)檢修管理,制定實(shí)施防磨計(jì)劃
針對(duì)設(shè)備的磨損情況制定防磨計(jì)劃,一是利用大修機(jī)會(huì)有計(jì)劃地對(duì)鍋爐受熱面進(jìn)行整治;充分利用機(jī)組大修機(jī)會(huì)對(duì)鍋爐受熱面進(jìn)行重點(diǎn)整治,對(duì)磨損、脹粗、熱腐蝕嚴(yán)重超標(biāo)的管子及時(shí)予以更換。對(duì)一些重點(diǎn)防磨或防腐區(qū)域刷防磨涂料,加防磨護(hù)瓦裝置或金屬噴鍍,增強(qiáng)其防磨性能。另外,2000年對(duì)10號(hào)爐主省煤器進(jìn)行全部更換,2002年對(duì)11號(hào)爐低溫再熱器的低溫段進(jìn)行了全部更換,高溫段兩側(cè)進(jìn)行了部分更換,從而確保了鍋爐長周期的連續(xù)運(yùn)行。二是利用小修或機(jī)組備用停機(jī)對(duì)機(jī)組易磨損部位進(jìn)行跟蹤檢查,做到逢停必檢。對(duì)變形、磨損嚴(yán)重的管子及時(shí)更換,對(duì)易磨損部位采取相應(yīng)防磨措施,提高其耐磨性能,特別是對(duì)高、低溫再熱器、對(duì)流過熱器、前后隔墻省煤器和側(cè)、后包袱過熱器等進(jìn)行重點(diǎn)檢查,把爆管事故消除在萌芽狀態(tài)。
2.2 加強(qiáng)運(yùn)行管理
運(yùn)行時(shí)認(rèn)真操作,實(shí)行壓紅線運(yùn)行考核,嚴(yán)禁鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行,認(rèn)真按規(guī)程升、降負(fù)荷,加強(qiáng)對(duì)管壁溫度的監(jiān)視,減少管壁超溫。加強(qiáng)人爐煤快速分析預(yù)報(bào)工作,為運(yùn)行人員精心操作、勤調(diào)整提供了依據(jù)。飛灰測碳在線系統(tǒng),更有利于爐運(yùn)人員及時(shí)調(diào)整一、二次風(fēng)。DCS等系統(tǒng)的投用,不僅使電耗下降,而且煤粉顆粒更均勻,燃燒更安全,避免了燃不完全的煤粉顆粒沖刷水冷壁管引起磨損爆漏。運(yùn)行人員認(rèn)真進(jìn)行燃燒調(diào)整,盡量減少煙氣處于強(qiáng)還原性氣氛而造成對(duì)爐管的熱腐蝕。
2.3 加強(qiáng)燃煤摻燒工作
南昌電廠鍋爐燃煤平均低位發(fā)熱量14.66MJ/kg,人廠煤品種繁多,供煤礦點(diǎn)近40家,各礦點(diǎn)煤質(zhì)差別很大,如河南義馬、淮南李嘴、萍鄉(xiāng)天宇等礦點(diǎn)煤種,平均低位發(fā)熱量20MJ/kg以上,如直接入爐,會(huì)造成鍋爐結(jié)焦,又如萍鄉(xiāng)昌龍、高坑升華等礦點(diǎn)煤種,平均低位發(fā)熱量僅有11 MJ/kg,如直接人爐,有可能造成鍋爐滅火、打炮等重大事故。
根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)熱值的要求及人廠煤的實(shí)際情況,將不同煤質(zhì)分堆存放,各煤種搭配人爐,做好燃煤摻燒工作以達(dá)到鍋爐燃燒的要求,有利于安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2.4 對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造
對(duì)設(shè)計(jì)遺留問題適時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造。例如:2臺(tái)125 MW機(jī)組鍋爐原后隔墻省煤器下集箱布置不當(dāng),易使煙氣產(chǎn)生渦流嚴(yán)重沖刷附近的低溫再熱器彎頭,造成其磨損爆管。在1996年的10號(hào)爐大修和1997年的11號(hào)爐大修中,將后隔墻省煤器下集箱下移,消除了煙氣渦流現(xiàn)象,此后該隔省下集箱附近低再彎頭再未發(fā)生泄漏,效果良好。
針對(duì)鍋爐熱態(tài)時(shí)四角燃燒器風(fēng)箱附近水冷壁管因膨脹不均勻被拉裂的問題,更換靠風(fēng)箱的各2圈水冷壁管,并重新調(diào)整或更換了風(fēng)箱支吊架,使水冷壁管和風(fēng)箱膨脹同步,通過以上處理,近3年多再未出現(xiàn)類似的水冷壁管被拉裂的泄漏。
2.5 認(rèn)真抓好承壓管的焊接工作
盡量采用質(zhì)量較好的氬弧焊,焊后進(jìn)行焊口的無損檢測,不符合要求的返工重來,有效地提高了焊接質(zhì)量,防止發(fā)生因焊接質(zhì)量的問題而引起的泄漏事故。對(duì)原焊口進(jìn)行抽查檢測,對(duì)磨損、腐蝕或工藝不合要求的及時(shí)處理。
2.6 嚴(yán)格考核
為了調(diào)動(dòng)職工搞好"四管"防爆的積極性,提高鍋爐設(shè)備運(yùn)行的可靠性和經(jīng)濟(jì)性,南昌電廠制定了《鍋爐"四管"防磨防爆考核條例》,根據(jù)機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的長短來獎(jiǎng)罰有關(guān)單位和個(gè)人,對(duì)于停爐檢查到磨損或脹粗超標(biāo)的管子給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)檢修鉗工工藝、焊工的焊接質(zhì)量、金屬室的檢驗(yàn)都實(shí)施了相應(yīng)考核方法,對(duì)鍋爐泄漏報(bào)表,檢查報(bào)表,超溫報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性也予以考核。為確保大修質(zhì)量,同時(shí)制定了《大修考核辦法》,實(shí)行百分制考核,以安全、質(zhì)量放在首位,包括機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的長短均在考核之列,對(duì)出現(xiàn)問題的部門,嚴(yán)格執(zhí)行考核條例,決不手軟。
由于南昌電廠采取了上述有力措施,近幾年,因"四管"爆漏而影響機(jī)組停運(yùn)次數(shù)比以前大大降低,取得了良好的效果。