熱水鍋爐 供熱系統(tǒng) 防腐 除氧 海綿鐵粉1 、加強熱水供熱系統(tǒng)水質(zhì)處理與監(jiān)控 要保證熱水供熱系統(tǒng)(含熱水鍋爐、換熱器及管網(wǎng)等)的安全經(jīng)濟運行,必須要對系統(tǒng)中的水質(zhì)進行處理與監(jiān)控,我國較多的供熱單位對此不夠重視。水質(zhì)不良常會帶來兩個方面的事故:一個方面,是由于應設的水處理裝置不設置,或雖已設置但運行管理不善;或竣工后不按規(guī)定進行系統(tǒng)的清洗,以致造成設備及管網(wǎng)堵塞和結(jié)垢,這方面本文不予展開闡述。另一方面就是不考慮金屬的防護,造成設備或管道的腐蝕。水質(zhì)不良造成腐蝕的事例很多,例如某單位有2 臺6.5t/h的鍋爐,按規(guī)定應配備除氧器而沒有設置,鍋爐嚴重腐蝕,爐水為銹紅色渾濁。有的鍋爐房設了熱力除氧器,但達不到額定除氧溫度,仍發(fā)生腐蝕,例如某單位的25t/h 鍋爐,配有除氧器,但水溫過低,除氧水的含氧量為0.2 ~0.3mg/L ,使鍋爐投產(chǎn)后一年多的時間內(nèi),省煤器腐蝕泄漏達20次以上。
某縣級市的一個供熱公司,由小型中壓鍋爐和發(fā)電機組的熱電廠供熱。該廠生水水質(zhì)很差,二次網(wǎng)的水不經(jīng)任何處理,一次網(wǎng)雖設了水處理設備也管理不善。這個廠的35t/h 中壓鍋爐用化學脫鹽水,但管理不善,這臺單鍋筒水冷壁鍋爐,僅運行三年左右,由于結(jié)構(gòu)和腐蝕已將50~60%的水冷壁管更換。該廠的換熱器也經(jīng)常泄漏,例如首站的一臺Φ900 、85m2受熱面的全新?lián)Q熱器,熱備用幾
個月后實際僅運行兩個多月就嚴重泄漏,其382 根管子至少有53根泄漏,不是穿孔就是有裂紋。該廠技術(shù)負責人認為設水處理設備要有投資和配備人員操作管理,寧可對換熱器進行修理或更換,也不設水處理設備。
腐蝕對設備和管道的危害往往不是短期就能發(fā)現(xiàn)的,腐蝕使壁厚變薄就存在隱患。例如,某供熱公司的熱水供熱系統(tǒng),由于發(fā)電廠突然停電,其熱水鍋爐和管道系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生水擊現(xiàn)象,熱水鍋爐房內(nèi)并沒發(fā)生損壞,但在鍋爐房外的500米處Φ500 的管道發(fā)生爆管。事后檢查,管道爆裂處管內(nèi)發(fā)生腐蝕,原為9mm 的壁厚已減薄為4mm.
從上述事例可以充分說明,加強供熱系統(tǒng)水質(zhì)處理與監(jiān)控的必要性,而首先是提高對水質(zhì)管理的認識和意識。往往設備越先進對水質(zhì)要求也越高,過去是以不良水質(zhì)為條件來選用設備,今后應該建立要改善水質(zhì)去適應先進設備要求的概念。
2 、防止腐蝕的首要任務是給水除氧
對腐蝕介質(zhì)進行處理是防止腐蝕最常用的途徑,它又可分為:(1 )去掉介質(zhì)中的有害成分;(2 )在水中加入能減慢腐蝕的緩蝕劑。水中溶解的雜質(zhì),易使金屬腐蝕的種類很多,尤其是溶解氧的存在,腐蝕特別嚴重。因此,給水除氧成為防止鍋爐、換熱器及管道腐蝕的首要任務。
熱水鍋爐流過的水量很大,直供系統(tǒng)這些水還要流過熱力管道和散熱器,其防止水側(cè)腐蝕問題不僅涉及熱水鍋爐,還涉及到整個熱水供熱系統(tǒng)(有些熱水鍋爐房都沒有蒸汽源)??傊瑹崴仩t的除氧問題有其特殊性,往往比蒸汽鍋爐除氧存在的問題更多。
熱水鍋爐房無蒸汽源,故一般都不用大氣式熱力除氧。真空除氧可不用蒸汽加熱,但要增設一套抽真空裝置,并且系統(tǒng)要保持絕對嚴密;除氧器要設置在7 ~8 米的樓層上,故也很少用。過去曾采用過氧化還原樹脂除氧,其除氧效果好,水溫可以較低。但初期投資較大,更為不利的是失效后要用含毒性的水合肼還原。加亞硫酸鈉除氧,初投資較小,但加藥物等運行費用較高;水質(zhì)、水溫、PH、的過剩量的變化,對除氧效果影響較大。
前些時期,采用電加熱解吸除氧的比較普遍。解析除氧是二十世紀50年代由原蘇聯(lián)引進的技術(shù),70年代以后經(jīng)我國工程技術(shù)人員的不斷改進,取得了很大的改善:將反應器放置在煙道內(nèi),改為電加熱,使除氧效果不受鍋爐負荷波動的影響;將反應器由木炭改為“催化脫氧劑”,降低反應溫度而避免了電阻絲及熱電偶經(jīng)常燒壞;提出了除氧水箱密閉的改善方法,雖有所改善但并未徹底解決;當負荷波動時的穩(wěn)定性仍不理想。并且除氧水CO2 的含量增加,使PH值降低0.2~0.3 ,對循環(huán)水PH值保持8.5 ~10不利。
最近熱水鍋爐采用海綿鐵粉過濾式除氧的較多,它有很多優(yōu)點,取得除氧效果很好,但由于技術(shù)的規(guī)范化不夠,也存在一些問題。
3 、海綿鐵粉過濾式除氧技術(shù)有待規(guī)范化
海綿鐵粉過濾式除氧是在鋼屑除氧、活化鋼粒除氧的基礎(chǔ)上,1992年由原武漢水利電力學院王蒙聚教授研究成功的新工藝。
鋼屑除氧是對切削的鋼屑用堿液清洗油污,再用硫酸處理鋼屑表面,將處理后的鋼屑放在除氧器中壓緊。水流過除氧器中鋼屑表面,使鋼屑表面氧化將水中的氧消耗掉而達到除氧的目的。鋼屑除氧器裝置簡單,投資少,操作也比較簡單。但它要求水溫高于70℃,待除氧水要加溫;鋼屑表面氧化后要用酸洗,壓實的鋼屑很難清洗完全,造成運行后期除氧效果降低。尤其是壓得很緊的鋼屑,當全部氧化后需要更換時,銹蝕的鋼屑很難拉出,勞動量特大。
針對鋼屑除氧的缺點,將鋼屑或鋼料按配方要求煉成鋼水,澆鑄成3 ~5mm、不規(guī)則近似圓球狀的鋼粒。鋼粒經(jīng)堿液清洗表面后,放入與鈉離子交換器相仿的罐體內(nèi),罐體內(nèi)表面涂搪瓷防酸。鋼粒在除氧器的罐體中用稀鹽酸浸泡活化處理。水流經(jīng)過活化鋼粒,水溫≥40℃就可以除氧。這種方法避免了更換鋼屑時繁重的體力勞動;水溫要求降低;除氧劑為不規(guī)則的球形,對床層的流動特性也得到改善。但是,鋼粒澆制及活化較麻煩;仍要常用酸洗;濾層為很重的鋼粒,出水不能用塑料水帽,除氧器也要特別制造,因而也難以推廣。